狀態(tài)檢修的實施與成效
摘 要:介紹聊城發(fā)電廠實行狀態(tài)檢修的經(jīng)驗,重點闡述發(fā)電廠實施狀態(tài)檢修的方法、人員配置及采用在線監(jiān)測系統(tǒng)的情況等,同時介紹了狀態(tài)檢修所取得的成效。
關(guān)鍵詞:狀態(tài)檢修 實施 成效
一、引言
多年來,發(fā)電企業(yè)一自沿用的計劃檢修管理模式,已經(jīng)越來越不適應(yīng)發(fā)電企業(yè)日益激烈的市場競爭要求對此,聊城發(fā)電廠積極推行狀態(tài)檢修管理機制,有效降低了發(fā)電成本,保證了企業(yè)最大效益。
二、狀態(tài)檢修實施情況
1.完善組織機構(gòu)
聊城電廠成立了狀態(tài)檢修組織機構(gòu),明確了狀態(tài)檢修決策層、管理層、操作層的責(zé)任成立了3個小組:“狀態(tài)檢修領(lǐng)導(dǎo)小組”由生產(chǎn)廠長任組長,全面負責(zé)狀態(tài)檢修工作的組織、計劃、決策、落實、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和檢查;“狀態(tài)檢修工作小組”由副總工程師任組長,負責(zé)根據(jù)技術(shù)監(jiān)督數(shù)據(jù)、狀態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)和設(shè)備性能檢驗報告,決定設(shè)備什么時間檢修、檢修什么項目、如何檢修、誰來檢修等一系列問題;“狀態(tài)檢修診斷小組”設(shè)在生產(chǎn)技術(shù)部,由生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)工程師任組長,承擔(dān)狀態(tài)檢修的日常工作。在狀態(tài)檢修工作工作中發(fā)現(xiàn)問題,診斷小組立即進行相關(guān)設(shè)備異常分析、趨勢分析,提交設(shè)備狀態(tài)報告和初步的檢修建議,狀態(tài)檢修工作小組匯總各類狀態(tài)信息,進行綜合分析,提出設(shè)備狀態(tài)綜合報告和檢修建議,由狀態(tài)檢修領(lǐng)導(dǎo)小組進行檢修決策。診斷小組每月召開一次狀態(tài)檢修例會,例會的主要內(nèi)容包括以下幾個方面:主要狀態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)分析,主要缺陷和原因分析,對設(shè)備運行狀況的分析評價,目前和今后可能受到影響的設(shè)備和系統(tǒng),后果嚴重性的評估,將要進行的主要監(jiān)測工作及對檢修工作的建議,總結(jié)本月設(shè)備狀態(tài)檢修工作,安排布置下月狀態(tài)檢修工作的主要任務(wù)。
點檢員負責(zé)本專業(yè)在線設(shè)備的監(jiān)測和診斷,以及A級設(shè)備的離線監(jiān)測和診斷,并對已出現(xiàn)異常的設(shè)備及其他重要的設(shè)備進行狀態(tài)診斷和重要數(shù)據(jù)的監(jiān)測。檢修分場專業(yè)工程師負責(zé)組織、檢查本專業(yè)范圍內(nèi)的設(shè)備狀態(tài)檢修工作。B級設(shè)備由設(shè)備所在班組技術(shù)員采集記錄。C級設(shè)備由檢修班組設(shè)備主管人采集記錄。
運行部專業(yè)工程師負責(zé)提供運行設(shè)備的運行數(shù)據(jù)(包括運行實時數(shù)據(jù)、運行日志、運行巡檢記錄、運行分析記錄等)供狀態(tài)檢修診斷小組參考和使用,并參加診斷小組組織的專業(yè)會議;運行人員對設(shè)備、系統(tǒng)及現(xiàn)場文明件生產(chǎn)巡查,發(fā)現(xiàn)A類缺陷和重大設(shè)備隱患除按《缺陷管理辦法》執(zhí)行外,要在第一時間通知生產(chǎn)技術(shù)部,由點檢員進行重點監(jiān)測、診斷和跟蹤處理。
根據(jù)電廠生產(chǎn)實際情況,按照設(shè)備與系統(tǒng)的重要性、可靠性、安全、環(huán)保、費用和機組效率6個方面,對列入狀態(tài)檢修范圍內(nèi)的設(shè)備分成A、B、C三級,其中,A級設(shè)備87臺、B級設(shè)備257臺。按照設(shè)備監(jiān)測數(shù)據(jù)對設(shè)備狀態(tài)的影響敏感度和重要性,又分為日檢、周檢、月檢(數(shù)據(jù)采集)設(shè)備。日檢由點檢員進行,負責(zé)每天對所轄A級設(shè)備的監(jiān)測和診斷;周檢由班組技術(shù)員進行,負責(zé)每周定期按要求對所轄B級設(shè)備的監(jiān)測和診斷;月檢由班組設(shè)備主管人進行,負責(zé)每月按規(guī)定時間要求對所轄C級設(shè)備的檢查和記錄。
2.建立五層防護體系
第一層防護線是運行崗位巡檢員,負責(zé)對設(shè)備進行日常巡檢,以及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備異?;蚬收稀?nbsp;
第二層防護線是班組設(shè)備主管人按班組設(shè)備分工,根據(jù)《設(shè)備主管人責(zé)任制》對所屬設(shè)備進行正常的晨檢,并對C級設(shè)備進行檢查和記錄。
第三層防護線是專業(yè)點檢員和班組技術(shù)員,在日常巡檢、專業(yè)點檢基礎(chǔ)上,根據(jù)職責(zé)分工對A、B級設(shè)備進行精密點檢和技術(shù)診斷。
第四層防護線是生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)工程師、檢修分場專業(yè)工程師和運行專業(yè)工程師在日常巡檢、專業(yè)點檢及精密點檢的基礎(chǔ)上,對重點設(shè)備、重大缺陷進行重點監(jiān)測和診斷。
第五層防護線是狀態(tài)檢修診斷小組的成員,根據(jù)職責(zé)分工負責(zé)定期進行綜合性精度檢測和性能指標測定,以確定設(shè)備的性能和技術(shù)經(jīng)濟指標,評價點檢效果。
要合理安排狀態(tài)檢修的五層防護線,既以點檢為核心,又充分發(fā)揮與點檢管理有關(guān)的運行巡檢、技術(shù)監(jiān)督、定期試驗等工作的作用,做到5層防護線各有重點,不出現(xiàn)重復(fù)點檢,設(shè)備數(shù)據(jù)信息流暢通,分工和職責(zé)明確,達到狀態(tài)檢修工作優(yōu)化的目的。
3.采用在線監(jiān)測系統(tǒng)
(1)汽機主機振動依靠Bently3500在線監(jiān)測。
(2)電廠設(shè)備實時數(shù)據(jù)(PI)在線監(jiān)測系統(tǒng),將控制系統(tǒng)的實時數(shù)據(jù)進入MIS,為各級狀態(tài)監(jiān)測人員提供簡潔明了的設(shè)備狀態(tài)信息,將機組的圖形顯示出來并在其上對應(yīng)位置顯示各測點標識及當(dāng)前振值,系統(tǒng)不斷檢查和更新各測點當(dāng)前值的報警狀態(tài),如果出現(xiàn)報警,相應(yīng)的標識改變顏色并閃爍,使管理和檢修人員及時了解和掌握設(shè)備運行狀態(tài),分析及診斷設(shè)備異?;蚬收稀M瑫r在網(wǎng)絡(luò)上的其他設(shè)備管理人員均能了解全部設(shè)備運行狀態(tài)、預(yù)測變化趨勢,對設(shè)備出現(xiàn)的疑難問題進行會診。
(3)1#、2#機組凝結(jié)水泵、鍋爐送風(fēng)機、引風(fēng)機安裝了在線監(jiān)測系統(tǒng)。依靠振動加速度傳感器監(jiān)測,并將這些傳感器的信號接入在線采集模塊,利用檢測系統(tǒng)軟件對設(shè)備進行狀態(tài)分析。
三、取得的成效
狀態(tài)檢修是一個綜合的系統(tǒng)性工作,需要全員和全方位參與,做深入細致的工作。
1.狀態(tài)檢修保障了機組安全、穩(wěn)定運行
(1)截止到2005年3月,實現(xiàn)安全生產(chǎn)916天,創(chuàng)造了廠歷史最好紀錄。通過不斷深入實施狀態(tài)檢修工作,提高了設(shè)備性能,全廠非計劃停機次數(shù)明顯減少,兩臺機組均保持連續(xù)安全運行。
(2)通過開展?fàn)顟B(tài)檢修,對消除四管泄漏和防磨防爆工作積累了經(jīng)驗。2004年,兩臺機組全年僅發(fā)生“四管”泄漏一次,創(chuàng)歷史最好成績。廠兩個防磨防爆狀態(tài)診斷檢查小組,采用包干制、交叉限制、層層控制、風(fēng)險與收益掛鉤制等,取得成效。同時,由生產(chǎn)技術(shù)部副主任、鍋爐專業(yè)工程師、點檢員、金屬專業(yè)工程師組成的防磨防爆工作小組,對被檢區(qū)域抽查,加大獎懲力度。
2.狀態(tài)檢修使計劃檢修次數(shù)減少,降低了企業(yè)的檢修成本實施狀態(tài)檢修,檢修次數(shù)減少。檢修項目的確定更有針對性,避免了部分設(shè)備、部件出現(xiàn)過修、欠修的情況,從而節(jié)省了檢修成本和人力消耗。例如,通過對1#機組主設(shè)備和各主要輔機設(shè)備的運行狀況進行監(jiān)測、分析判斷,認為1#機組的設(shè)備運行狀況良好,可以保證機組的安全正常運行,從而取消了計劃進行的1#機組C級檢修,僅檢修費用一項就節(jié)省200多萬元,為電網(wǎng)的負荷調(diào)度提供了強有力的支持。
3.狀態(tài)檢修完成了對設(shè)備的全過程控制
(1)加強了設(shè)備的維護保養(yǎng)。通過對A、B、C級設(shè)備檢查項目數(shù)據(jù)的采集、登錄及分析,及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備表面及內(nèi)部隱藏的輕微缺陷,做到了“三早”(早發(fā)現(xiàn)、早分析、早消除),鏟除了“三遲”(發(fā)現(xiàn)遲、分析遲、處理遲),從而把備品到貨的準時性、處理缺陷的及時性落到了實處,保證了設(shè)備的正常運行。2004年11月16日,點檢員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)1A定子冷卻水泵電機驅(qū)動端軸承溫度達69℃,測軸承振動值偏大且有異音。在PI系統(tǒng)中監(jiān)視電機電流值已接近額定值,初步判斷驅(qū)動端軸承故障。及時通知運行人員將負荷切至B泵運行,對A泵電機進行解體檢查,對軸承進行更換,消除了設(shè)備隱患。
使設(shè)備維修更有針對性。2003年9月22日,鍋爐專業(yè)工作人員在進行正常設(shè)備狀態(tài)檢查時,發(fā)現(xiàn)2#爐2B引風(fēng)機運行過程中自由端軸承有異聲和振動,經(jīng)綜合診斷分析認為該軸承很有可能損壞。利用2#爐調(diào)停的機會,對該軸承進行解體檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)軸承滾柱表面有起皮現(xiàn)象,并且軸承保持架有輕微變形,與解體前的分析情況基本一致,及時對該軸承進行了處理。
(2)保證了設(shè)備改造方案的科學(xué)性。狀態(tài)檢修為設(shè)備故障
原因分析提供了全面、詳實的材料,是制訂設(shè)備改造方案的依據(jù)。 2004年3月11日,運行人員進行正常工作,由2A密封風(fēng)機切換為2B密封風(fēng)機運行,當(dāng)進行切換時,2A、2B密封風(fēng)機同起后,運行正常,當(dāng)停運2A密封風(fēng)機時,發(fā)生異常,2A密封風(fēng)機停運后立即聯(lián)起,即無法正常停運2A密封風(fēng)機,后用關(guān)閉手動風(fēng)門的強制方法,才將2A密封風(fēng)機停運。針對這一異常情況,鍋爐點檢員及時組織人員進行分析,2A密封風(fēng)機聯(lián)起的條件是壓力低于定值,而正常情況下,2B密封風(fēng)機的單機運行壓力遠高于這一定值,出現(xiàn)這種現(xiàn)象,應(yīng)該是2A密封風(fēng)機本身隔離不嚴。經(jīng)進一步分析,判斷2A密封風(fēng)機出口逆止門應(yīng)有卡澀現(xiàn)象,從而導(dǎo)致2A密封風(fēng)機出口逆止門關(guān)閉不嚴,進而出現(xiàn)上述現(xiàn)象。在之后進行的2#爐大修工作中,對密封風(fēng)機解體后,檢查發(fā)現(xiàn),2A密封風(fēng)機逆止門有2片卡澀,與原分析情況基本一致,由于該形式逆止門卡澀的概率較大,決定所有密封風(fēng)機出口逆止門換型,目前,密封風(fēng)機運行正常。
(3)實現(xiàn)了設(shè)備的適時檢修。狀態(tài)檢修可以準確全面地了解設(shè)備歷史運行狀況,掌握設(shè)備當(dāng)前運行狀態(tài)。使設(shè)備既正常運行,又節(jié)省人力、物力。2004年9月6日,1#機組1A凝結(jié)水泵正常運行。電氣點檢員通過在線系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)電機振動增大,電機外殼溫度升高至59℃,且還有上升的趨勢,電機電流出現(xiàn)波動。經(jīng)過分析,確定電機出現(xiàn)“掃膛”現(xiàn)象,及時通知運行人員,停運1A凝結(jié)水泵電機,將負荷切至1B電機,并安排檢修人員對1A凝結(jié)水泵電機進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)電機磁性槽楔易松動,決定更換為環(huán)氧樹脂槽楔。由于發(fā)現(xiàn)及時,有力保證了設(shè)備的安全運行。同時,對其他三臺同類型的電機加強了監(jiān)護,縮短了巡檢周期,并利用2003年1#機組、2004年2#機組大修的機會,對其他三臺電機的槽楔進行了更換。
2004年11月2日,汽機點檢員在常規(guī)檢測中發(fā)現(xiàn)1#機A小機A油泵軸承振動值由10月8日的2.4mm/s增大到3.8mm/s,溫度由48℃增高到57℃,并拌有輕微異聲。然后又用離線DataPAC1500數(shù)據(jù)采集器進行了數(shù)據(jù)采集,利用ENTEK狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)進行了分析,并從其頻譜圖中發(fā)現(xiàn)故障象征。從頻譜圖可以看到軸承故障頻率,尤其是外環(huán)故障頻率(BPOR)及其倍頻較為突出,說明該軸承尤其是外環(huán)可能存在故障。軸承振動和溫度雖有所增大但趨于穩(wěn)定,11月3日對軸承進行加潤滑脂處理,仍保持該泵運行,進一步跟蹤監(jiān)測。11月15日軸承振動值已增大到4.5mm/s,溫度升高到64℃。從頻譜圖已看到較為明顯的軸承故障頻率。繼續(xù)運行可能損壞設(shè)備,檢修人員立即停泵檢查,拆下故障端軸承后發(fā)現(xiàn)其外環(huán)磨損嚴重。
更換軸承后振動恢復(fù)了正常,跟蹤檢查泵運行情況良好,避免了因油泵軸承嚴重損壞,導(dǎo)致振動進一步惡化和擴大,甚至損壞電動機的事故。
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