FANUC數(shù)控系統(tǒng)維修技巧
FANUC數(shù)控系統(tǒng)維修技巧1
由于現(xiàn)代數(shù)控系統(tǒng)的可*性越來越高,數(shù)控系統(tǒng)本身的故障越來越低,而大部分故障主要是由系統(tǒng)參數(shù)的設置,伺服電機和驅動單元的本身質量,以及強電元件、機械防護等出現(xiàn)問題而引起的。
設備調試和用戶維修服務是數(shù)控設備故障的兩個多發(fā)階段。設備調試階段是對數(shù)控機床控制系統(tǒng)的設計、PLC編制、系統(tǒng)參數(shù)的設置、調整和優(yōu)化階段。用戶維修服務階段,是對強電元件、伺服電機和驅動單元、機械防護的進一步考核,以下是數(shù)控機床調試和維修的幾個例子 :
例 1 一臺數(shù)控車床采用FAGOR 80 2 5控制系統(tǒng),X、Z軸使用半閉環(huán)控制,在用戶中運行半年后發(fā)現(xiàn)Z軸每次回參考點,總有 2、3mm的誤差,而且誤差沒有規(guī)律,調整控制系統(tǒng)參數(shù)后現(xiàn)象仍沒消失,更換伺服電機后現(xiàn)象依然存在,后來仔細分析后估計是絲杠末端沒有備緊,經過螺母備緊后現(xiàn)象消失。
例 2 一臺數(shù)控機床采用SIEMENS 81 0T系統(tǒng),機床在中作中PLC程序突然消失,經過檢查發(fā)現(xiàn)保存系統(tǒng)電池已經沒電,更換電池,將PLC傳到系統(tǒng)后,機床可以正常運行。由于SIEMENS 81 0T系統(tǒng)沒有電池方面的報警信息,因此,SIEMENS 81 0T系統(tǒng)在用戶中廣泛存在這種故障。
例 3 一臺數(shù)控車床配FANUCO -TD系統(tǒng),在調試中時常出現(xiàn)CRT閃爍、發(fā)亮,沒有字符出現(xiàn)的現(xiàn)象,我們發(fā)現(xiàn)造成的原因主要有 :①CRT亮度與灰度旋鈕在運輸過程中出現(xiàn)震動。②系統(tǒng)在出廠時沒有經過初始化調整。③系統(tǒng)的主板和存儲板有質量問題。解決辦法可按如下步驟進行 :首先,調整CRT的亮度和灰度旋鈕,如果沒有反應,請將系統(tǒng)進行初始化一次,同時按RST鍵和DEL鍵,進行系統(tǒng)啟動,如果CRT仍沒有正常顯示,則需要更換系統(tǒng)的主板或存儲板。
例 4 一臺加工中心TH6 2 40,采用FAGOT80 55控制系統(tǒng),在調試中C軸精度有很大偏差,機械精度經過檢查沒有發(fā)現(xiàn)問題,經過FAGOR技術人員的調試發(fā)現(xiàn)直線軸與旋轉軸的伺服參數(shù)的計算有很大區(qū)別,經過重新計算伺服參數(shù)后,C軸回參考點,運行精度一切正常。對于數(shù)控機床的調試和維修,重要的是吃透控制系統(tǒng)的PLC梯形圖和系統(tǒng)參數(shù)的設置,出現(xiàn)問題后,應首先判斷是強電問題還是系統(tǒng)問題,是系統(tǒng)參數(shù)問題還是PLC梯形圖問題,要善于利用系統(tǒng)自身的報警信息和診斷畫面,一般只要遵從以上原則,小心謹慎,一般的數(shù)控故障都可以及時排除。
6 CRT顯示:NOT READY 從PLC查輸入條件,查其余外圍條件 A14(換刀到位檢測)繼電器線圈一端對地短接 排除短接 3T-F
7 CRT顯示晃動 將MDI/CRT板與主機、連接器斷開,查6845水平同步器信號,查+5V電源 +5V電源壞 修電源 6MB
8 CRT畫面不能翻轉 查主板,報警 參數(shù)變化 輸入特殊9000-9031號進行調整 10TF
9 通電后CRT出現(xiàn)伺服01報警 查變壓器接線、I/O電壓;查伺服系統(tǒng)接線、熱繼電器的設定;查伺服單元短路桿的設定 伺服單元短路棒設定錯誤 將帶變壓器過熱開關的伺服單元上的S20短路棒拔下來 3M-F
10 通電后,X、Z軸電機抖動,噪聲極大 查機械齒輪,查速度控制單元指令脈沖輸出,查伺服板 機床生產廠把X、Z軸動力線有一根互相接錯 更換酉?nbsp; 3MA
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11 Y向坐標抖動 查:系統(tǒng)位置環(huán),速度增益;可控硅電路;坐標平衡;測速機 位置檢測裝置 調整定、滑尺 6M
12 主軸嚴重噪聲,最初間隙做響,后來劇烈震動,主軸轉速驟升驟降 查:主軸伺服電機的連接插頭;伺服電路某相,主軸電機本身;輸出脈沖波;主軸伺服系統(tǒng)的波形整理電路 時鐘集成塊7555自然損壞 換新時鐘集成塊 6MB
13 機床振動,Y軸強振,401#報警 查電源相序、伺服板頻率開關 機床移動后,生產廠家把電源與各伺服單元相序搞錯 調整相關相序 6M
14 X向坐標抖動 查:系統(tǒng)位置環(huán)、速度環(huán)增益,可控硅電路,坐標平衡,測速機,伺服驅動電機,機械傳動 軸承 更換軸承 7CM
15 X軸在運動中振動,快速尤為明顯,加速、減速停止時更嚴重 查:電機及反饋裝置的連線;更換伺服驅動裝置(仍故障);測電機電流、電壓(正常);測量測速機反饋電流、電壓,發(fā)現(xiàn)電壓波紋過大而且非正常波紋 測速機中轉子換向片間被碳粉嚴重短路,造成反饋異常 清洗碳粉 .
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21 主軸不制動,執(zhí)行制動功能時主軸振動 查制動電路,檢主軸控制裝置 元器件損壞 更換元器件 6MB
22 變頻控制器不工作 查NC故障,PLC接口故障,變頻控制器本身故障 PLC接口故障,導致失電 修PLC接口17#板 6TB
23 數(shù)控柜不能啟動 合ZK總開關,其他各部均正常 ZK總開關中電流繼電器有一相燒壞 修繼電器 6M
24 未達參考點,發(fā)生超程,間斷發(fā)生 查參數(shù)是否正確,檢查超程限位開關 切削液滲進限位開關;操作者保養(yǎng)機床時動了限位開關 修限位開關,將行程限位的參數(shù)改為較大值,將機床開往參考點,壓限位開關,再改回原設定參數(shù) 3MC
3MA
25 工作臺Y向回參考點無快速或無減速過程;有時Y軸運動到行程范圍中心部位卻發(fā)出超程報警 查限位參數(shù)及外圍電路部分 Y軸限位組合開關有問題,連線及觸點等腐蝕生銹、斷線 清理限位開關 3M
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36 刀庫回零定位不準 觀察刀庫回零狀態(tài)看行程開關 行程開關經減速后提前釋放,未進入定位區(qū)造成向前或向后到最近一個波距零點使定位不準。定向擋塊移動。 調整定位擋塊(經紡) 7
37 CRT顯示刀具編碼只允許單數(shù)寫入,刀庫回零09報警 查PC器上各RAM的控制端;查刀具編碼盤C1偶數(shù)寫入情況;查B2,D3,D4;查RAMA49端,10端;查D5比較器10端與9端不一樣,9端處于高電平 印刷電路板上有斷點 清除斷點(經紡) 7
38 手動,自動交換刀具時刀套無動作,且主軸定向,刀庫回零后,相關指示燈不亮。 查電磁閥PDNT,無動作;繼電器,PDNJ也無動作;查PC發(fā)出信號,RO724無反應 機床輸出PC內信號沒有滿足刀套動作要求,機械手180°返回行程開關位置移動 調整感應行程開關位置使其發(fā)出信號(經紡) 7
39 刀庫不回轉,不回參考點,也不轉位 首查行程開關 未壓上行程開關 幫助壓上開關(天液機) 7M
40 01報警 查電柜,LED亮查耦合電路 F1F2F3熔斷 換熔斷器(天液機) 7M
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26 系統(tǒng)無報警,Y軸原點復歸完不成,執(zhí)行到某一程序段尾時,程序停頓,下一程序段不執(zhí)行 查各部位信號,查外圍環(huán)境 系統(tǒng)過熱 降溫 6MB
27 Z軸不能回零 分析回零原理及方式 Z軸的低速運動性能下降 調整驅動系統(tǒng) 6M
28 程序運行時,刀臺往前沖,至超程報警 查CNC系統(tǒng),查編程 編程錯誤 有一個程序少了一個小數(shù)點 6T-C
29 快速定位時,Z軸上下抖動,無報警 查放大量過大,查加/減速時間過短 加/減速時間過短 調整伺服板放大器上的補償電容,增大電容量,正常 6
30 機床亂走 查內部程序,亂 不詳 重新送程序,正常 7
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31 Y軸超程,急停報警,機床鎖住 查開關位置、參數(shù),查參數(shù)保護開關處于未鎖狀態(tài) 因參數(shù)開關未鎖,誤信號觸發(fā) 重新輸入?yún)?shù),鎖住 7CM
32 刀庫進出有撞擊現(xiàn)象 1. 行程開關
2. 連線
3. 電磁閥
4. 動作不可* 工作環(huán)境不好,電磁閥維護周期長,器件質量差 注意平時保養(yǎng) 3M
33 不論手動或自動狀態(tài),換刀時找不到第3、4號刀具 1. 連接
2. 刀位檢測編碼器
3. PC PC中E5B及E4B(SN75463)燒壞 更換75463驅動塊 3T-F
34 刀庫不拔刀 查LS12開關,查PC畫面46.2參數(shù) 開關斷線,信號沒有反饋到PC 焊線 6M
35 刀號寫不進去,讀/寫狀態(tài)不一致。顯示:地址 00,01,02,03,04,05,…17,18,19;刀號 01,01,03,03,05,05,…17,17,19,19;刀庫回零產生報警,使用T指令時,單數(shù)09報警,雙數(shù)10報警。 分析邏輯電路圖,存儲器隨機換刀控制部分,檢查RA,從片子的各控制端發(fā)現(xiàn)在寫狀態(tài)時,WE保持高電平,始終處于讀狀態(tài)。B6件早已被代替,檢查B6件,前一級片子的輸出信號為正常,故障可能B6件與前一級片子間。 PC器03板有虛焊點。 排除虛焊點。