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  • 合成氨二段轉(zhuǎn)化廢熱鍋爐失效分析

    http://www.njxszs.com 2015年09月19日        

       摘  要:綜述合成氨二段轉(zhuǎn)化廢熱鍋爐失效歷程分析,廢熱鍋爐列管穿孔、管板泄漏及水壓試驗的原因,提出解決對策。 
            關(guān)鍵詞:廢熱鍋爐  失效原因  列管  管板

            1 概述
            建峰化工總廠化肥廠大型化肥裝置合成氨二段轉(zhuǎn)化廢熱鍋爐(100E8),由法國BABCOKE公司設(shè)計制造,其形式為自然循環(huán)臥式火管鍋爐,列管404根(每根列管入口都有1個火嘴),正中央有一根旁路管。100E8主要材質(zhì)見表1。運行時,工藝氣為轉(zhuǎn)化氣,氣體流量為159592 kg/h,入口溫度為869℃,壓力2.96MPa。水側(cè)給水為10004 kg/h,排污1010 kg/h。水側(cè)溫度:鍋爐給水入口303℃,出口為331℃,入口壓力為12.93Mpa(G),出口壓力為12.8MPa(G),總交換熱量129.83GJ/h。100E8失效歷程見表2。

        表1  100E8主要材質(zhì)

            2 失效原因分析
            2.1列管穿孔泄漏
            100E8于1993年6月投產(chǎn)運行,1994年2月第1次出現(xiàn)失效現(xiàn)象,表現(xiàn)為92根列管在進(jìn)口側(cè)距管口100mm~200mm處穿孔泄漏。
            此次失效的直接原因是水質(zhì)問題[1],而失效特征則表現(xiàn)為水質(zhì)、列管溫度和水的局部流動性共同作用下的局部嚴(yán)重腐蝕穿孔和大面積結(jié)垢。失效特征和原因可以分為下列5種情況:
            1)爐水長期呈酸性,酸性溶液與金屬反應(yīng)而造成酸性腐蝕,表現(xiàn)為腐蝕發(fā)生在高溫區(qū)[2](火嘴噴出口)。
            2)爐水雜質(zhì)較多,硬度較高,在列管外壁易于結(jié)垢,表現(xiàn)為各列管外壁結(jié)垢的普遍存在。
            3)管壁溫度越高,越有利于結(jié)垢和發(fā)生酸性腐蝕,表現(xiàn)為列管高溫區(qū)穿孔。100E8的列管在高溫氣進(jìn)口附近溫度最高,可以判斷列管在這樣的區(qū)域腐蝕速度更快,如L-6、S-8、T-14和E-13等列管在這樣的區(qū)域率先腐蝕穿孔。

    表2   100E8失效歷程


            4)在列管周圍水越不宜流動,局部腐蝕介質(zhì)濃度越高,也就越易形成列管的局部嚴(yán)重腐蝕區(qū)。列管在高溫氣出口附近,由于靠近管板,該處局部水的流動性較差,也易出現(xiàn)較嚴(yán)重的腐蝕,如列管S-8在高溫氣出口附近出現(xiàn)黑色團(tuán)塊。另一個典型的例子是在中部支承板處,水局部流動性差,列管易出現(xiàn)較嚴(yán)重的腐蝕,如S-8、T-14、E-13等在此處出現(xiàn)環(huán)狀腐蝕區(qū)。      
            5)在高溫和水流動性差共同作用下,最易發(fā)生腐蝕穿孔。100E8列管的高溫區(qū)和水流動性差的區(qū)域重疊的部分在列管高溫區(qū)進(jìn)口附近,在這樣的區(qū)域腐蝕最嚴(yán)重,表現(xiàn)為列管在此區(qū)域穿孔。如L-6、S-8、T-14和E-13等列管在這樣的區(qū)域率先腐蝕穿孔。    
            2.2進(jìn)出口管板大量泄漏
            更換列管后運行3個月,進(jìn)出口管板大量泄漏。由于水質(zhì)已經(jīng)得到有效控制,在如此短的時間內(nèi)就出現(xiàn)泄漏,且100E8運行時間很短,因此可以排除腐蝕因素,主要是開車時,難免有沖擊載荷存在,造成部分固有大裂紋的擴(kuò)展和穿透;在疲勞載荷作用下,大裂紋發(fā)生低周疲勞擴(kuò)展穿透管板或管壁;在殘余應(yīng)力、工作應(yīng)力和溫度的作用下,焊接接頭內(nèi)的氫原子向應(yīng)力集中區(qū)和焊接接頭中的微觀缺陷區(qū)集中。
            而上述3種情況發(fā)生的前提條件是:大量列管角焊縫的焊接接頭存在較大的修理裂紋(指在修理過程中產(chǎn)生的裂紋);1994年換管時造成的焊接殘余應(yīng)力很大;焊縫區(qū)材料斷裂韌性較差。由于存在著不可避免的焊接殘余應(yīng)力(達(dá)到或超過焊縫區(qū)材料的屈服強(qiáng)度),同工作應(yīng)力疊加后,局部應(yīng)力會很大,如果焊縫材料的韌性較差,那么修理裂紋就會擴(kuò)展,造成管板泄漏。
            1995年1月修理時大量出現(xiàn)焊好一根列管時,該列管周邊列管的焊縫區(qū)就出現(xiàn)穿透裂紋的現(xiàn)象,分析認(rèn)為有以下4種原因:① 周邊列管的焊縫區(qū)原先就存在較多微裂紋;② 在許多列管的焊縫區(qū)存在裂紋;③ 補(bǔ)焊時在周圍列管焊縫區(qū)造成的焊接溫度應(yīng)力很大;④ 焊縫區(qū)材料斷裂韌性較差。當(dāng)前3個原因存在時,就會大量出現(xiàn)邊補(bǔ)焊邊泄漏的現(xiàn)象。當(dāng)?shù)?個原因也存在時,更易于出現(xiàn)邊補(bǔ)焊邊泄漏的現(xiàn)象。因此,由焊接造成很大的溫度應(yīng)力,造成了較大裂紋和殘余應(yīng)力較高區(qū)域的暴露,即造成了邊補(bǔ)焊邊泄漏。
            2.3 進(jìn)出口管板比較
            1995年1月發(fā)現(xiàn)出口管板裂紋遠(yuǎn)多于進(jìn)口管板,其比較分析如下:焊接接頭的質(zhì)量由焊接殘余應(yīng)力、焊接接頭力學(xué)性能決定,在其他條件相同時,焊接后熱處理是消除焊接接頭的焊接殘余應(yīng)力、改善組織和保證焊接接頭力學(xué)性能的關(guān)鍵。由現(xiàn)場得知1994年更換列管熱處理時,在出口管板出現(xiàn)過加熱墊斷電,即熱處理中斷的現(xiàn)象,造成出口管板部分區(qū)域熱處理質(zhì)量差,焊接接頭的焊接殘余應(yīng)力沒有徹底消除,應(yīng)力集中程度高,材料斷裂韌性差,在工作應(yīng)力和溫度共同作用下,在出口管板焊接接頭上裂紋更容易萌生和發(fā)展,出口管板比進(jìn)口管板易于泄漏。
            進(jìn)口端管板有10處泄漏裂紋,同出口端相比較少,但是如果僅就進(jìn)口管板而言,修理后僅使用了3個月就出現(xiàn)10處泄漏,分析認(rèn)為存在以下2種情況:①進(jìn)口管板焊接質(zhì)量也存在較大問題;②在現(xiàn)場條件下,管板和列管的焊接接頭質(zhì)量較難保證,即100E8焊接接頭中難免存在焊接缺陷,其焊接殘余應(yīng)力仍然較高,局部區(qū)域的材料性能仍然較差,所以進(jìn)口管板同出口管板一樣很快出現(xiàn)了裂紋泄漏。
            通過1995年的反復(fù)修補(bǔ),出口端管板上的較大裂紋已得到修補(bǔ),焊接質(zhì)量差(殘余應(yīng)力高、材料力學(xué)性能差)的區(qū)域被發(fā)現(xiàn)和修理,所以1995年以后,出口端管板列管焊接接頭沒有出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。而進(jìn)口端列管與管板焊接接頭存在的裂紋等缺陷沒有得到充分暴露,焊接質(zhì)量較差(但比1994年的出口端管板列管焊接接頭質(zhì)量好)的區(qū)域沒有得到修理,在以后的使用中,在低周疲勞載荷的作用下,在溫度和環(huán)境的共同作用下,裂紋逐漸擴(kuò)展延伸導(dǎo)致穿透,造成進(jìn)口管板泄漏。
            2.4水壓試驗泄漏分析
            2000年8月大修,在水壓試驗過程中,進(jìn)行聲發(fā)射檢測時,發(fā)現(xiàn)進(jìn)口管板多處泄漏。在拆卸耐火層時,未發(fā)現(xiàn)明顯泄漏痕跡。對上述現(xiàn)象的分析如下:
            水壓試驗造成管板原有裂紋擴(kuò)展泄漏的可能性較小。原因為:聲發(fā)射沒有觀測到裂紋擴(kuò)展跡象;聲發(fā)射是非常靈敏的裂紋擴(kuò)展檢測手段。為什么工作條件下,沒有發(fā)現(xiàn)明顯泄漏,在水壓試驗時發(fā)現(xiàn)泄漏?
            1)有穿透裂紋存在時,不一定就會泄漏(或有明顯泄漏),在工程中經(jīng)常出現(xiàn)此種現(xiàn)象(比如在此次發(fā)現(xiàn)100E8泄漏后,重新加壓到8MPa才再次發(fā)現(xiàn)泄漏)。
            2)有穿透裂紋時,必須應(yīng)力水平適當(dāng),穿透裂紋通道能夠張開,才會造成泄漏。
            3)在100E8工作條件下,列管溫度比殼體溫度高,列管的膨脹量比殼體大,造成管板在承受壓力載荷的基礎(chǔ)上,還要承受溫度載荷造成的彎矩,造成管板額外向水側(cè)彎曲,管板在水側(cè)應(yīng)力小,在管板中穿透裂紋在接近水側(cè)處不易張開,穿透裂紋的水泄漏通道不能形成,所以在工作條件下沒有觀測到明顯泄漏。
            4)在水壓試驗條件下,管板不承受溫度載荷造成的彎矩,穿透裂紋泄漏通道容易打開,但也要水壓試驗壓力足夠高才能打開泄漏通道。穿透裂紋形成后,在交變載荷作用下裂紋繼續(xù)擴(kuò)展,當(dāng)裂紋擴(kuò)展到一定程度后,才形成泄漏。1995年大修時在100E8管板表面上發(fā)現(xiàn)的裂紋都較長(大多數(shù)在20mm以上),不同于2000年大修水壓試驗時在管板表面上發(fā)現(xiàn)的點狀裂紋,這個現(xiàn)象表明上述分析的合理性。
            3 結(jié)論
            通過對合成氨二段轉(zhuǎn)化廢熱鍋爐列管、進(jìn)出口管板泄漏現(xiàn)象分析,認(rèn)為導(dǎo)致100E8失效的根本原因是水質(zhì)、列管溫度和水的局部循環(huán)狀態(tài)共同作用下產(chǎn)生的大面積結(jié)垢和嚴(yán)重腐蝕穿孔。因爐水長期呈酸性和雜質(zhì)較多,在管壁溫度高的情況下,發(fā)生酸性腐蝕和結(jié)垢。更換列管時,焊接質(zhì)量差是造成100E8多次泄漏的根本原因。防止100E8失效的措施為:確保水質(zhì)指標(biāo),只要加強(qiáng)脫鹽水、鍋爐給水、爐水按水質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行控制,運行時按照操作手冊要求,進(jìn)行定期排污和連續(xù)排污,可避免發(fā)生列管穿孔泄漏;列管更換和泄漏檢修時,嚴(yán)格執(zhí)行列管更換方案和檢修方案,注意取管順序和列管焊接順序,可降低管板焊接應(yīng)力;熱處理時,嚴(yán)格按照熱處理曲線進(jìn)行,防止發(fā)生加熱板斷電現(xiàn)象;運行期間,控制開車、停車速度,避免負(fù)荷出現(xiàn)大的波動。

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