水解——好氧工藝處理草漿造紙廢水
陜西省歧山縣板紙廠位于歧山縣蔡家坡鎮(zhèn),主要生產(chǎn)高強瓦楞紙和紗管紙,產(chǎn)量約3×104ta,是歧山縣規(guī)模較大的造紙企業(yè)之一。經(jīng)過專家論證,采用水解酸化—好氧工藝于1999年底建成一座處理量為12000m3d的廢水處理站。
1 廢水水質(zhì)、水量該廠造紙原料為麥草和廢紙板,制漿工藝采用石灰法蒸煮麥草和水力破碎廢紙板,其中麥草漿占總漿量的75%。生產(chǎn)廢水來自蒸煮、打漿和沖洗紙機等工序,外排水量約12000m3d。
2 工藝流程蒸煮過程產(chǎn)生的黃液濃度高、可生化性差,故閉路循環(huán)使用,不外排。將打漿廢水和中段水混合,其BOD5 COD值為0.3左右,并含有大量木質(zhì)素、半纖維素、硅化合物等難降解物質(zhì),需通過水解酸化提高其可生化性后再進行好氧處理。工藝流程見圖1。調(diào)節(jié)池水力停留時間為1h。平流式沉淀池的有效水深為4.5m,水力停留時間為3h,排泥方式為機械排泥。水解池的結(jié)構(gòu)形式為多組多斗升流式污泥床,有效水深為4.5m,水力停留時間為9h。
曝氣池采用傳統(tǒng)活性污泥法,池型為雙廊道推流式,曝氣方式為單元組合式射流曝氣,池內(nèi)溶解氧控制在2mgL左右,混合液MLSS約3000mgL,污泥回流比為40%,容積負荷為0.9kGCOD (m3·d),水力停留時間約24h。二沉池為平流式沉淀池,有效水深為4.0m,水力停留時間約3h。
一般情況下,二沉池出水即可達標,但為確保外排水達標穩(wěn)定可靠,設(shè)計了補充凈化設(shè)施即接觸氧化池和接觸過濾池。接觸氧化池的水力停留時間約1h,內(nèi)置玻璃鋼蜂窩狀填料,接觸過濾池過濾面積為140m2,內(nèi)置填料高度為0.75m(卵石和石英砂),沖洗方式采用重力反沖洗。
3 調(diào)試及運行結(jié)果
調(diào)試重點是水解池水解污泥和曝氣池活性污泥的培養(yǎng)。菌種均采用城市污水廠污泥。水解污泥的培養(yǎng)是將種泥投入水解區(qū),采用連續(xù)進水方式,進水量逐漸加大,在適宜的環(huán)境下水解顆粒污泥會逐漸形成?;钚晕勰嗟呐囵B(yǎng)與馴化,是先啟動部分曝氣設(shè)備及污泥回流設(shè)備,定時投加種泥,投加量一般以曝氣池混合液濃度的0.5%~1%為宜,為補充營養(yǎng)并排除對微生物增長有害的代謝產(chǎn)物,要及時地適量換水。在水溫為20℃且養(yǎng)料充足的環(huán)境中,經(jīng)2~3d后曝氣池內(nèi)將會出現(xiàn)模糊不清的絮凝體。待污泥沉降比達10%~15%時可按設(shè)計負荷的1 4、2 4、3 4、4 4四個階段逐步提高運行負荷,調(diào)試運行時每日需進行常規(guī)水質(zhì)項目的分析檢測,每個負荷階段需在處理效果穩(wěn)定一段時間后才可提高負荷[1]。
經(jīng)2個月的調(diào)試運行,水解污泥和活性污泥均培養(yǎng)成功。調(diào)試與試運行3個月后,進行了為期2d的現(xiàn)場取樣,監(jiān)測結(jié)果表明出水指標均達到要求。
水解池集沉淀、吸附、生物絮凝、生物降解于一體,對廢水中COD的去除率達30%,同時將BOD COD值從0.30提高到0.35,為后續(xù)的生化處理創(chuàng)造了條件。曝氣池采用單元組合射流充氧設(shè)備,氧傳遞效率高。通過在曝氣池入口處適量補充N、P來滿足微生物的營養(yǎng)需求,具體投加量為BOD5∶N∶P=100∶5∶1[2],同時溫度、pH值皆有利于微生物對有機物的氧化分解,這些原因使得曝氣池對COD的去除率高達90%。
4 問題討論
① 溫度對處理效果的影響
水解池水溫只要維持在10℃以上就能取得良好的處理效果,可見采用水解酸化預(yù)處理工藝處理石灰法制漿造紙廢水具有很大的優(yōu)勢。而好氧微生物的新陳代謝則受溫度影響很大,一般認為生化處理以20~30℃最佳,15~35℃可行,低于13℃時出水水質(zhì)變差。因此,冬季時微生物處理效率會降低,此時應(yīng)啟動補充凈化設(shè)施,必要時在接觸過濾池前投加聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺等化學藥劑以保證出水達標。
② 泡沫的產(chǎn)生與控制
在調(diào)試過程中曝氣池易出現(xiàn)大量泡沫,泡沫過多時將從池面溢出,從而影響操作環(huán)境并帶走大量污泥,同時泡沫阻隔空氣、妨礙充氧。造成這一現(xiàn)象的原因是:水質(zhì)波動較大,當有沖擊負荷時易產(chǎn)生泡沫;污水中含有大量表面活性劑;水解池出水中含有大量污泥,嚴重影響曝氣池的微生物活性。在調(diào)試運行期間可采取如下措施加以控制:向曝氣池中加入機油等消沫物質(zhì);采用高壓水噴淋消沫;延長廢水在水解池內(nèi)的停留時間。
5 經(jīng)濟分析
該工程總投資為600萬元,其中土建、設(shè)備、工藝管道、配電安裝、調(diào)試費用共計480萬元,配套設(shè)施費用為120萬元。運行費用平均為0.4元 m3。
6 結(jié)語
采用水解酸化—好氧工藝處理石灰法制漿造紙廢水具有良好的處理效果。在進水COD平均為2000mgL、BOD5平均為600mgL、SS平均為1000mgL時,出水達到GWPB—1999《造紙工業(yè)水污染物排放標準》。該工藝可有效提高廢水的可生化性且節(jié)約能耗、運行費用低、操作簡單、便于管理。
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