故障診斷技術在設備檢修中的應用
摘 要:在設備檢修中應用頻譜、起停車、相位分析等故障診斷技術,可以快速準確地判斷出設備故障的真正原因,縮短檢修時間,提高檢修質量。
關鍵詞:故障診斷;設備檢修;應用
1 前言
現(xiàn)代化連續(xù)性大生產對設備檢修的要求越來越高,正常生產運行中留給設備檢修的時間非常有限,這就要求設備檢修必須做到快、準、好。要做到這一點,對設備故障的準確判斷是至關重要的,只有在檢修前準確判斷出設備故障的真正原因,才能有的放矢,快、準、好地完成檢修工作,滿足現(xiàn)代化連續(xù)性大生產的要求。故障診斷技術就是在此背景下發(fā)展起來的一項新技術。它通過振動測量儀器采集設備的振動數(shù)據(jù),利用頻譜、起停車、相位分析等多種分析方法,找出設備故障的真正原因,指導檢修工作,快速、準確地消除設備故障。
2 故障診斷技術在設備檢修中的應用
2.1 應用實例一
2001年4月,腈綸廠紡絲車間淋洗塔風機(375KW,1470rpm)振動超標,風機軸承水平方向振動達24mm/s(速度有效值,下同),開始時認為是葉輪不平衡引起振動超標,于是對葉輪分別進行了現(xiàn)場動平衡和上動平衡機做動平衡,前后歷時21天,振動仍然未減,后來對風機軸承水平方向的振動頻譜進行分析(圖1),發(fā)現(xiàn)除了基頻(25Hz)振動外,還有一個很大的2倍頻(50Hz)分量,這說明風機存在松動的問題,經(jīng)過仔細檢查,終于在風機基礎鋼架上找到了一條裂縫,把裂縫焊好后再開車,振動立刻降到了6.6 mm/s。這一次只用了不到半天時間就解決了問題,可見正確的故障診斷對縮短檢修時間,提高檢修準確性有著巨大的作用。
2.2 應用實例二
2003年2月,腈綸實業(yè)部動力車間污水站2#鼓風機電機(90KW,2980rpm)水平方向振動達45 mm/s,而風機側振動則在8 mm/s以下,說明問題出在電機一側,但電氣人員認為電機是剛從專業(yè)廠家修回來的,不會有問題,懷疑是基礎有問題。從電機水平方向頻譜(圖2)上看,只有基頻(50 Hz)振動,存在基礎擺動的可能性,為了進一步確認故障原因,我們采用了起停車分析法,即連續(xù)采集電機振動數(shù)據(jù),這時關閉電機電源,在斷電的一瞬間,振動從45 mm/s一下子降到了10 mm/s以下,這很明顯反映出問題出在電機上。因為如果是不平衡或基礎問題,在電機斷電的瞬間,轉速并沒有立刻降低,振動值應該基本不變,不可能一下子下降近80%,只有電機中的電磁作用所引起的振動才可能在斷電的瞬間迅速下降,由此判斷肯定是電機本身的故障。找來另一臺同一型號的電機換上開車后,振動降到了5 mm/s,恢復正常。將那臺拆下的電機再次送修拆檢,發(fā)現(xiàn)確實是電機本身存在問題,證明了我們所做的故障診斷完全正確。
2.3 應用實例三
2001年11月,腈綸廠紡絲車間透平風機(220KW,3000rpm)檢修后投入運行,風機振動值波動較大,以3分鐘為一個周期,風機東軸承水平方向振動值從4 mm/s到9 mm/s來回波動,轉速穩(wěn)定。分析這一點的頻譜(圖3),發(fā)現(xiàn)只有基頻(50 Hz)振動,無其他分量。如果是不平衡引起的振動,在轉速穩(wěn)定的情況下,振動不會出現(xiàn)如此明顯的周期性變化,測量這個軸承的相位,發(fā)現(xiàn)其水平方向和垂直方向相位差為172°,接近180°,表明是與風機基礎臺板擺動有關。由于透平風機的臺板是安放在橡膠墊彈性支承上的,可以在風機運轉狀態(tài)下小心地調節(jié)風機地腳螺栓的松緊,經(jīng)過多次調整,終于找到了最佳的約束力,使風機基礎臺板不再擺動,振動恢復了平穩(wěn)狀態(tài)。
3 結語
從前面的實例中可以看出,綜合應用各種故障診斷方法,準確地找出設備故障的真正原因,對設備檢修工作不僅僅有指導作用,有時候往往起到檢修成功與否的決定性作用。所以,在設備檢修中大力推廣故障診斷技術,可以極大地提高我們的檢修水平,創(chuàng)造出更高的經(jīng)濟效益。