ATHD-030型數(shù)控壓銷機(jī)的研制與開發(fā)
摘要 本文結(jié)合發(fā)動機(jī)生產(chǎn)實際的需要,研制開發(fā)了ATHD-030型數(shù)控壓銷機(jī)。以工控主機(jī)為核心控制單元,基于Linux操作系統(tǒng),采用PCL839位控卡、PW24-24輸入輸出卡實現(xiàn)了機(jī)床的位置控制、離散邏輯控制。有效地解決了手工壓銷無法適應(yīng)的發(fā)動機(jī)品種多、批量大和供貨周期短的難題,大大降低了工人的勞動強(qiáng)度。
關(guān)鍵詞 發(fā)動機(jī)制造 壓銷 數(shù)控機(jī)床 Linux
1.引言
在發(fā)動機(jī)制造過程中,壓銷是一道不可或缺的工序。依據(jù)發(fā)動機(jī)種類,銷孔的個數(shù)及位置分布各不相同。傳統(tǒng)壓銷機(jī)的核心為一杠桿機(jī)構(gòu),其工作流程如下:(1)將發(fā)動機(jī)毛坯裝夾在工作臺上;(2)將經(jīng)過預(yù)選過的銷釘放置在銷孔中;(3)通過搖臂轉(zhuǎn)動絲杠,移動工作臺,將壓銷機(jī)壓頭對準(zhǔn)銷釘;(4)利用杠桿,大力將銷釘壓入銷孔。該過程有兩個難點(diǎn):第一工作臺的精確定位,壓頭與銷孔的軸心偏差不得超過30μm;第二,銷釘?shù)膲喝肷疃染噤N孔上端面恒為5±0.5mm。利用傳統(tǒng)壓銷機(jī)壓銷,這兩項指標(biāo)的實現(xiàn)程度與操作人員的操作經(jīng)驗、身體狀況密切相關(guān),屬于勞動密集型工種。
鑒于傳統(tǒng)壓銷機(jī)的勞動強(qiáng)度,以及生產(chǎn)單位經(jīng)常變換產(chǎn)品種類,在加工批量大、供貨周期短時難以與其他加工環(huán)節(jié)相合拍,我們研制開發(fā)了ATHD-030型數(shù)控壓銷機(jī)。
2.壓銷機(jī)的整體設(shè)計
如圖1所示為壓銷機(jī)的結(jié)構(gòu)簡圖。綜合考慮控制對象要求的定位精度、負(fù)載情況以及成本,采用步進(jìn)電機(jī)直聯(lián)滾珠絲杠作為工作臺的開環(huán)驅(qū)動單元。機(jī)床控制核心采用工控PC機(jī),安裝在控制柜(1)中。工作時,工件安裝在X滑臺(3)上,采用配套夾具進(jìn)行裝夾。由X、Y滑臺來控制工件在平面上的相對于壓頭(5)軸心的位置。采用汽缸對壓頭的下壓和抬起進(jìn)行控制,在壓頭行程兩端采用霍爾元件對壓頭位置進(jìn)行捕捉。
采用這種設(shè)計方案,對于壓銷過程中的兩個難以控制的環(huán)節(jié)均得到有效的控制:第一,壓頭軸心與銷孔軸心之間的位置偏差由數(shù)控系統(tǒng)的控制精度和滾珠絲杠的傳動精度來保證;第二,銷釘壓入銷孔中的深度可通過調(diào)整汽缸的壓力,以及壓入到位后的保持時間來保證。一旦調(diào)試合格,機(jī)床的精度保持性好,并在這兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)均排除了人為誤差,從而能夠有效地保證工件質(zhì)量。
3.?dāng)?shù)控系統(tǒng)硬件設(shè)計
數(shù)控系統(tǒng)的硬件體系結(jié)構(gòu)參見圖2。工控機(jī)為數(shù)控系統(tǒng)的核心控制單元,負(fù)責(zé)對整個系統(tǒng)的調(diào)度管理,控制位控卡、I/O卡,從而實現(xiàn)數(shù)控系統(tǒng)的位置控制、離散邏輯控制功能。主機(jī)配備了網(wǎng)卡,可以通過局域網(wǎng)與其他主機(jī)鏈接實現(xiàn)DNC群控或進(jìn)行交換數(shù)據(jù)。
(1)位置控制[1]
采用研華PCL839智能位控卡,生成指令脈沖,對步進(jìn)電機(jī)進(jìn)行位置控制,該卡具有自動梯形加減速的功能。機(jī)床坐標(biāo)軸的正、負(fù)限位開關(guān)以及零位開關(guān)信號直接送入PCL839。工控主機(jī)通過直接讀寫PCL839位控卡的寄存器組來實現(xiàn)監(jiān)控功能:可以設(shè)定輸出脈沖的突跳頻率、最高頻率,以及加速度大小,這些參數(shù)決定了坐標(biāo)軸運(yùn)行的基本特性;可以指令PCL839產(chǎn)生連續(xù)運(yùn)行、定長度運(yùn)行脈沖,控制機(jī)床零點(diǎn)返回動作等。
主機(jī)計算產(chǎn)生位置指令,寫入PCL839指令寄存器,生成指令脈沖,送往步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器,從而實現(xiàn)機(jī)床的位置控制。
(2)邏輯控制
工控主機(jī)與PW24-24光電隔離輸入輸出卡相配合,實現(xiàn)了內(nèi)置PLC,對來自控制面板的輸入信號進(jìn)行高速掃描,同時將輸出信號進(jìn)行隔離、放大后,直接驅(qū)動繼電器,從而實現(xiàn)離散邏輯控制功能[2]。
4.?dāng)?shù)控系統(tǒng)軟件設(shè)計
數(shù)控系統(tǒng)軟件開發(fā)基于Linux操作系統(tǒng),Linux為自由軟件,這樣可以開發(fā)具有自主版權(quán)的數(shù)控系統(tǒng)。系統(tǒng)按照功能分為以下模塊:人機(jī)界面管理、機(jī)床手動控制、示教功能、機(jī)床自動控制、工件參數(shù)備份等。其中人機(jī)界面采用了類Windows的全中文界面,通過通用鍵盤實現(xiàn)對機(jī)床結(jié)構(gòu)參數(shù)、工藝參數(shù)的設(shè)定和修改;在手動控制方式下,可以對機(jī)床的坐標(biāo)軸進(jìn)行點(diǎn)動、原點(diǎn)返回控制,對輸出點(diǎn)進(jìn)行手動控制;利用示教功能可以記錄手動控制的軌跡,并用來自動控制機(jī)床運(yùn)動;在自動方式下,按照事先設(shè)定的軌跡對工件進(jìn)行加工。當(dāng)更換工件種類時,可以對已設(shè)定工藝參數(shù)的工件進(jìn)行備份,以便將來重新取出繼續(xù)使用。
圖3為自動加工的流程圖。對于各銷孔位置,可以按照工件的設(shè)計尺寸計算出在機(jī)床坐標(biāo)系中的位置,直接填入數(shù)控系統(tǒng)提供的表中,從而實現(xiàn)精確定位。
5.結(jié)論
在ATHD-030型數(shù)控壓銷機(jī)完成安裝及功能調(diào)試之后,采用HP5528A雙頻激光干涉儀對其定位精度和重復(fù)精度進(jìn)行了檢驗,檢驗結(jié)果表明機(jī)床在6m/min運(yùn)行速度下,按3s 精度計算方法:定位精度12μm,重復(fù)精度25μm,很好地達(dá)到了機(jī)床的設(shè)計要求。
在長達(dá)一個月的試用期間,機(jī)床運(yùn)行穩(wěn)定可靠,控制精度高,平均每分鐘加工一個工件。在更換產(chǎn)品時,只需要重新設(shè)定銷孔位置即可,不需對操作人員重新進(jìn)行培訓(xùn)。完全能夠適應(yīng)多品種、大批量、供貨周期短的工程實際需要。
參考文獻(xiàn)
1. PCL-839 3-axis High Speed Stepping Motor Control Card PC-LabCard Series User’s Manual
2. 李秉操,張登舉,付壽英等 單片機(jī)接口技術(shù)及在工業(yè)控制中的應(yīng)用 陜西電子編輯部。
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