二重催K101煙機(jī)軸振動(dòng)分析
摘 要 對(duì)二重催K101煙機(jī)軸振動(dòng)大的現(xiàn)象進(jìn)行診斷,診斷結(jié)果為轉(zhuǎn)子與定子碰摩和轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡精度變差。在煙機(jī)檢修中,采取了一系列措施,消除了因動(dòng)靜件碰摩和轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡精度變差引起的振動(dòng)問題。
大慶石油化工分公司煉油廠二重油催化K101煙氣輪機(jī)(1999年蘭州煉油化工機(jī)械廠生產(chǎn))是重催裝置能量回收三機(jī)組配置之一,此三機(jī)組為大慶石油化工分公司關(guān)鍵性特護(hù)機(jī)組。煙氣輪機(jī)型號(hào)YLⅡ-10000K,沖動(dòng)式雙級(jí),轉(zhuǎn)速5800r/min,功率11054KW,介質(zhì)為煙氣,入口溫度650℃,出口溫度471℃,入口壓力0.20MPa,出口壓力0.106MPa,流量142200m3/h。煙氣輪機(jī)在線Bently3500儀表軸振動(dòng)值(峰—峰值)一直在30-50μm之間。
1.振值升高和診斷分析
2002年6月12日,K101煙機(jī)兩側(cè)軸振動(dòng)值逐漸上升至80μm(低報(bào)警為80μm,高報(bào)警為100μm),而主風(fēng)機(jī)軸振動(dòng)值無上升。儀表專業(yè)對(duì)Bently在線儀表及其線路進(jìn)行校驗(yàn),確定無問題。利用(IRD FAST TRACK)數(shù)據(jù)采集器/頻譜分析儀對(duì)煙機(jī)兩側(cè)軸振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行頻譜分析,兩側(cè)1/2工頻成分占3/8,一倍工頻成分占5/8(圖1),軸向振動(dòng)比較微弱。對(duì)煙機(jī)地腳和基礎(chǔ)進(jìn)行振動(dòng)測(cè)量,并未發(fā)現(xiàn)地腳松動(dòng)。
圖1 煙機(jī)軸振動(dòng)頻譜
由于軸承殼體配合松動(dòng)會(huì)產(chǎn)生1/2倍或2倍工頻振動(dòng);而軸承間隙太大,即使是一種很小的激勵(lì)力(如不平衡力),也會(huì)引起很明顯的軸承振動(dòng),像K101煙機(jī)這種高速轉(zhuǎn)子,過大的軸承間隙會(huì)改變軸承的動(dòng)力特性,會(huì)引起類似軸承殼體配合松動(dòng)問題,從而使轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)不穩(wěn)定。
再由于,軸承油膜振蕩和葉輪中的氣體激振力及轉(zhuǎn)子與定子之間發(fā)生局部摩擦均可激起半頻振動(dòng)。于是對(duì)該煙機(jī)潤(rùn)滑油的溫度、壓力和負(fù)荷等進(jìn)行幾次調(diào)整,振動(dòng)狀況仍無改善,初步診斷為轉(zhuǎn)子平衡精度變差和轉(zhuǎn)子與定子之間發(fā)生局部摩擦。經(jīng)石化分公司和煉油廠有關(guān)人員商議決定,于2002年6月13日對(duì)K101煙機(jī)進(jìn)行臨時(shí)解體檢修。
2.煙機(jī)解體情況
對(duì)煙機(jī)解體檢查,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子葉片上粘積有大量煙氣攜帶的催化劑粉塵垢層,并有局部垢層脫落的,從而造成煙機(jī)轉(zhuǎn)子平衡精度變差;同時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子二級(jí)一葉片因鎖片變形而后竄,與過度環(huán)的氣封發(fā)生90°圓周左右的局部碰摩,使動(dòng)葉根磨損較嚴(yán)重并出現(xiàn)微裂紋,從而進(jìn)一步加劇煙機(jī)轉(zhuǎn)子平衡精度變差。
3.轉(zhuǎn)子與定子摩擦的特征
在高速渦輪機(jī)械中為了提高機(jī)器效率,往往把密封間隙、葉輪頂隙做得較小,以減小氣體泄漏。但是,小間隙除了會(huì)引起流體動(dòng)力激振之外,還容易發(fā)生轉(zhuǎn)子與定子部件的摩擦。這種摩擦有時(shí)是不嚴(yán)重的,并不引起明顯故障,但有時(shí)卻因摩擦碰撞產(chǎn)生很大的振動(dòng),機(jī)器未停車拆檢之前常常找不出振動(dòng)原因。因此,必須了解干摩擦激振的故障特征,以便及時(shí)作出診斷,防止更大事故發(fā)生。
發(fā)生局部碰摩時(shí),接觸力和轉(zhuǎn)子運(yùn)動(dòng)之間為非線性關(guān)系,使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生次諧波和高次諧波振動(dòng)響應(yīng)。在次諧波響應(yīng)中,對(duì)稱型的非線性振動(dòng)產(chǎn)生奇次諧波響應(yīng);不對(duì)稱型的非線性振動(dòng)產(chǎn)生偶次諧波響應(yīng)。局部碰摩一般是不對(duì)稱的非線性振動(dòng),因此多數(shù)情況下是產(chǎn)生轉(zhuǎn)速頻率的1/2次諧波響應(yīng)。
但是,轉(zhuǎn)子實(shí)際碰摩情況比較復(fù)雜,既有對(duì)稱型又有不對(duì)稱型的非線性振動(dòng),因此在轉(zhuǎn)子的振動(dòng)響應(yīng)中,既有轉(zhuǎn)速為n的頻率成分f和2f,3f,…一些高次諧波成分,又有f/i的低次諧波成分(i=2,3,4…)。重摩擦?xí)r,i=2;而輕摩擦?xí)r,隨著轉(zhuǎn)速升高,會(huì)出現(xiàn)i=2,3,4,5…各個(gè)低次諧波。很顯然,從圖1的頻譜特征可看出,此次二重油催化K101煙機(jī)轉(zhuǎn)子與過度環(huán)的摩擦屬于重摩擦。
4.轉(zhuǎn)子動(dòng)不平衡的特征及分析
轉(zhuǎn)子的質(zhì)量不平衡所產(chǎn)生的離心力始終作用在轉(zhuǎn)子上,轉(zhuǎn)子每旋轉(zhuǎn)一周,就在轉(zhuǎn)子或軸承的某一測(cè)點(diǎn)處產(chǎn)生一次振動(dòng)響應(yīng)。因此它的振動(dòng)頻率就是轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速頻率,即:f=1/60×n,
轉(zhuǎn)速頻率也稱為工頻(即工作頻率),這種頻率成分很容易在頻譜圖上觀察到。轉(zhuǎn)子不平衡故障的特征是:
(1)在轉(zhuǎn)子徑向測(cè)點(diǎn)的頻譜圖上,轉(zhuǎn)速頻率成分具有突出的峰值,如圖1中的最大峰值;
(2)轉(zhuǎn)速頻率的高次諧波幅值很低,因此反映在時(shí)域上的波形很接近于一個(gè)正弦波;
(3)除了懸臂轉(zhuǎn)子之外,對(duì)于普通兩端支承的轉(zhuǎn)子,軸向測(cè)點(diǎn)上的振值一般并不明顯;
(4)實(shí)際轉(zhuǎn)子軸承并非完全線性振動(dòng)系統(tǒng),因而會(huì)出現(xiàn)一些高倍頻成分的諧波響應(yīng)。
像二重油催化K101煙機(jī),因煙氣攜帶的催化劑粉塵在葉輪葉片上沉積,如果在葉片上沉積的比較均勻,所表現(xiàn)的振動(dòng)現(xiàn)象不太明顯,一旦沉積層局部脫落或沉積不均勻,就會(huì)引起轉(zhuǎn)子不平衡而產(chǎn)生振動(dòng)現(xiàn)象,往往是振幅逐漸加大,嚴(yán)重時(shí)可能產(chǎn)生轉(zhuǎn)子與定子之間的摩擦與磨損。
此外,由于轉(zhuǎn)子二級(jí)一葉片后竄與過度環(huán)的氣封發(fā)生碰摩磨損,也會(huì)使轉(zhuǎn)子的動(dòng)平衡精度變差,從而加劇轉(zhuǎn)子的軸振動(dòng)。
5.解決措施及效果
(1)用高壓水徹底清洗煙機(jī)轉(zhuǎn)子和隔板的表面和流道;
(2)更換煙機(jī)轉(zhuǎn)子二級(jí)一后竄而磨損的葉片;
(3)全面檢查兩級(jí)轉(zhuǎn)子葉片的鎖片完好;
(4)煙機(jī)轉(zhuǎn)子作低速動(dòng)平衡合格;
(5)調(diào)整兩側(cè)軸瓦徑向間隙:前側(cè)0.26mm、后側(cè)0.25mm;
(6)軸瓦與軸承座過盈量為0.03mm;
(7)轉(zhuǎn)子找正:煙機(jī)轉(zhuǎn)子水平高于軸流主風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子0.42mm,水平方向偏0.09mm,兩軸上張口0.03mm;
(8)推力瓦軸向竄量為0.58mm。
2002年6月21日,二重油催化K101煙機(jī)臨時(shí)檢修完畢,機(jī)組開車成功,投入系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)良好。
由于蠟油催化和一重油催化煙機(jī)以往運(yùn)行中,曾經(jīng)多次出現(xiàn)過因轉(zhuǎn)子葉片上粘積有煙氣攜帶的催化劑粉塵垢層,使煙機(jī)轉(zhuǎn)子平衡精度變差,引起軸振動(dòng)值增大。但再繼續(xù)運(yùn)行一段時(shí)間,或因轉(zhuǎn)子不同相位葉片局部粉塵垢層的脫落,又使轉(zhuǎn)子平衡精度變好,軸振動(dòng)值又減小,并創(chuàng)下了煙氣輪機(jī)連續(xù)累計(jì)運(yùn)行629天的記錄。
而此次二重油催化的K101煙機(jī)軸振動(dòng)值超高,已初步判斷為轉(zhuǎn)子與定子碰摩和轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡精度變差。特別是動(dòng)靜的碰摩與轉(zhuǎn)子葉片積垢不同,隨時(shí)會(huì)惡變,造成設(shè)備損壞,所以決策者依據(jù)上述判斷果斷下令停機(jī),并在解體檢修中使問題得到驗(yàn)證和解決。因此,當(dāng)運(yùn)行機(jī)組發(fā)生問題時(shí),要從多方面綜合地進(jìn)行推理和排除,并快速作出準(zhǔn)確的初步判斷,以確保大機(jī)組的安全運(yùn)行。
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