發(fā)電廠設(shè)備開展?fàn)顟B(tài)檢修的探討
[摘 要] 電廠狀態(tài)檢修的基本思路和狀態(tài)檢修工作的現(xiàn)狀及現(xiàn)行管理存在的弊端。同時介紹熱電分公司設(shè)備狀態(tài)檢修情況、檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的推進(jìn)及設(shè)備檢測的工作現(xiàn)狀及設(shè)想。
[關(guān)鍵詞]電廠設(shè)備;狀態(tài)檢修;檢測;點(diǎn)檢
1、設(shè)備狀態(tài)檢修的基本思路
隨著我國電力工業(yè)的迅速發(fā)展和電力企業(yè)改革創(chuàng)新的深入,對電廠的安全性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性的要求越來越高。由于我們熱電分公司所處地理位置的重要,若在兩高期間(冬季11月15日~3月15日,夏季6~9月)一旦設(shè)備非計(jì)劃停運(yùn)不僅對公司的經(jīng)濟(jì)性影響很大,而且對北京地區(qū)電網(wǎng)的沖擊和社會影響也很大,因此對我公司的要求就更高。保證設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)是提高我廠經(jīng)濟(jì)性、安全陛和可靠性的關(guān)鍵。設(shè)備的可靠運(yùn)行不僅離不開良好的設(shè)備檢修質(zhì)量和合理的運(yùn)行操作,也離不開設(shè)備狀態(tài)的檢測,只有發(fā)現(xiàn)萌芽狀態(tài)的設(shè)備缺陷,才能把事故消滅在萌芽狀態(tài)。狀態(tài)檢修就是確保設(shè)備可靠、經(jīng)濟(jì)、安全運(yùn)行的一個重要手段。
狀態(tài)檢修的基本思想是:維修方式從事后維修向以點(diǎn)檢定修制為核心的預(yù)防維修發(fā)展,其目的是h使生產(chǎn)得以合理安排。通過這種維修方式可避免和減少設(shè)備故障停機(jī),有效提高設(shè)備管理水平。但在預(yù)防維修方式下,設(shè)備狀態(tài)要素的提取不全面,管理者過多強(qiáng)調(diào)設(shè)備周期檢修,為避免電廠故障停機(jī),往往用大量維修來換取設(shè)備的可靠運(yùn)轉(zhuǎn),所以必然會帶來設(shè)備的過維修或欠維修問題。設(shè)備零部件的不確定性,使設(shè)備更換的周期難以確定,這種不確定性造成備件在服役周期內(nèi)仍有失效的發(fā)生,并由此產(chǎn)生非計(jì)劃搶修,打亂了正常的生產(chǎn)節(jié)奏;另一方面,按事前確定的檢修周期來更換備件或檢修設(shè)備,往往由于周期設(shè)置偏于保守而出現(xiàn)過維修,造成維修資金和生產(chǎn)的浪費(fèi)。設(shè)備狀態(tài)維修就是讓設(shè)備盡可能長時間地處于運(yùn)行狀態(tài),只有設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能即將破壞和急速下降的臨界狀態(tài)才停運(yùn)檢修,便以時間為基準(zhǔn)的預(yù)防性檢修(計(jì)劃檢修)、以狀態(tài)為基準(zhǔn)的響應(yīng)性檢修,做到該修才修。與傳統(tǒng)的計(jì)劃檢修相比較,實(shí)施狀態(tài)檢修可延長檢修間隔,避免過度檢修。由此,設(shè)備可用率就大大提高,發(fā)電量也逐之增加,單位發(fā)電量的平均檢修成本也就下降了。
針對以上情況,狀態(tài)檢修工作的基本思路是:立足設(shè)備健康水平、強(qiáng)化檢修質(zhì)量管理,挖掘現(xiàn)有檢測設(shè)備和手段的潛力,努力提高電廠檢測分析人員和設(shè)備點(diǎn)檢人員的業(yè)務(wù)水平,了解現(xiàn)代化檢測和信息管理技術(shù)動向,添置有效的檢測儀器和信息工具(互聯(lián)網(wǎng)),完善我廠的設(shè)備檢測系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)和檢修管理系統(tǒng);從優(yōu)化檢修做起,確保機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)、可靠運(yùn)行最終實(shí)現(xiàn)狀態(tài)檢修。
2、目前設(shè)備狀態(tài)檢修情況
2.1定期檢修與設(shè)備狀態(tài)檢修相比可能產(chǎn)生的差距
2.1.1定期檢修可能增加設(shè)備的故障率
根據(jù)國內(nèi)外的統(tǒng)計(jì)資料及我公司近年的檢修期間及前后缺陷故障統(tǒng)計(jì):1.每次在檢修中均會出現(xiàn)一些由于檢修工作失誤造成的缺陷故障,例如#2爐磨煤機(jī)計(jì)劃檢修后啟動因軸瓦溫度高跳磨,歷時半個多月未能啟動成功的故障事例。又如在#2爐計(jì)劃大修中就曾發(fā)生因吸風(fēng)機(jī)軸封漏封,檢修人員在軸封處未加一道盤根而造成機(jī)組降負(fù)荷檢修。在世界上三大惡性事故:博帕爾毒氣泄漏事故、切爾諾貝利核電站事故、阿爾法石油氣爆炸事故,其中有二項(xiàng)就是由維修工作失誤所造成。2.熱電分公司有這樣一種現(xiàn)象,即本來很穩(wěn)定的設(shè)備一經(jīng)檢修后反而出現(xiàn)了設(shè)備缺陷居高不下,而且檢修的工作量越大及機(jī)組的逐漸老化,此現(xiàn)象越嚴(yán)重、越明顯,此種現(xiàn)象在鍋爐轉(zhuǎn)機(jī)表現(xiàn)特別明顯,往往一次檢修中會出現(xiàn)許多滲漏點(diǎn)、振動大,這就是因?yàn)閷σ粋€穩(wěn)定的系統(tǒng)而言維修或甚至改造就是一種外來的擾動,對與一些精密復(fù)雜的設(shè)備而言,定期檢修這會增加總體設(shè)備的故障率。
2.2.2定期檢修浪費(fèi)大量的人力、財(cái)力
由于機(jī)械設(shè)備的日趨復(fù)雜化及控制系統(tǒng)自動化水平不斷提高,每次檢修都將消耗大量的人力及財(cái)力,例如熱電分公司一次410t/h鍋爐大修將花費(fèi)500多萬元,其中有大量的費(fèi)用消耗在過維修設(shè)備上而白白浪費(fèi)了。
2.1.3定期檢修使設(shè)備壽命減少
大型高精密設(shè)備,部件很多,各種部件之間連接又特別牢固及精密,每次拆裝都將損壞一部分部件及零件,并使許多部件受到外力沖擊,使設(shè)備總體壽命下降。
2.2 現(xiàn)行檢修管理體制存在的弊端
2.2.1發(fā)電設(shè)備在投產(chǎn)初期和壽命末期的故障較大,中間要經(jīng)過一個較可靠的穩(wěn)定期,并且在各個階段的故障特點(diǎn)也不相同,但在現(xiàn)行檢修管理體制下確定的大修標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目和檢修周期卻一成不變。這樣,在故障高的階段就降低了設(shè)備的可靠性和利用率,在設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行階段就造成了檢修人力、物力、財(cái)力上的浪費(fèi)。
2.2.2發(fā)電廠鍋爐、汽輪機(jī)、電氣及公用系統(tǒng)的設(shè)備各有自身的特點(diǎn),設(shè)備故障和損壞周期也各有不同,而單元制發(fā)電機(jī)組大修又同時進(jìn)行。這樣,如果大修周期過短,就會造成人力、物力、財(cái)力的浪費(fèi);大修周期過長,又會造成設(shè)備故障增高和可利用率降低。
2.2.3檢修項(xiàng)目的制訂缺乏科學(xué)性。在現(xiàn)行檢修管理體制上,各發(fā)電廠在制訂檢修項(xiàng)目時,根本沒有建立在對設(shè)備故障周期的研究和對設(shè)備工況檢測后定量分析的基礎(chǔ)上,而是機(jī)械地照搬有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),希望在設(shè)備解體后發(fā)現(xiàn)問題和處理問題。這樣,就造成一些該修的設(shè)備沒有修到,又有一些設(shè)備修后運(yùn)行工況反而更差。
2.2.4制訂檢修項(xiàng)目缺乏充分的安全性、經(jīng)濟(jì)性評價。在制訂檢修項(xiàng)目前,由于監(jiān)測設(shè)備的落后和不完善,造成對設(shè)備的健康狀態(tài)不能充分了解。另外,在現(xiàn)行電力體制下,隨著“廠網(wǎng)分開,競價上網(wǎng)”改革的全面推行,發(fā)電廠成為具有獨(dú)立法人資格的競爭實(shí)體。為此在制訂檢修項(xiàng)目時,人們要將經(jīng)濟(jì)性放在突出的位置來考慮。
2.3通過原檢修周期項(xiàng)目調(diào)整修改,重新確定電廠機(jī)組設(shè)備目前檢修的最佳模型。
2.3.1通過對有備用設(shè)備的設(shè)備檢修周期,結(jié)合我公司實(shí)際情況及設(shè)備監(jiān)測和點(diǎn)檢的經(jīng)驗(yàn)來確定檢修項(xiàng)目、檢修間隔及檢修工期。根據(jù)設(shè)備的狀態(tài)調(diào)整及檢修日期的合理安排,從而進(jìn)一步降低維修成本費(fèi)用。例如:磨煤機(jī)
磨煤機(jī)是火力發(fā)電廠的重要輔機(jī)之一,我公司410t/h鍋爐配備兩臺MG350/600型鋼球磨煤機(jī)。一臺作正常運(yùn)行,一臺作為備用。該磨煤機(jī)原檢修周期為一年小修一次、四年大修,我們通過對磨煤機(jī)的幾次大、小修,發(fā)現(xiàn)牙輪的齒面、磨損以及各軸承的間隙均在設(shè)計(jì)允許的范圍之內(nèi)。為此我們首先將磨煤機(jī)的檢修周期延長至二年小修,同時,我們把磨煤機(jī)從年修中分流出來,安排在平時進(jìn)行檢修。這樣平衡了電廠檢修公司在年修以外工作量較輕的問題,既提高了全員勞動生產(chǎn)率,又降低了外協(xié)費(fèi)用,可取得了較大成功及經(jīng)濟(jì)效益。
2.3.2 通過對1、2、號機(jī)組沒備診斷及設(shè)備故障率.設(shè)備檢修記錄的分析,全面掌握機(jī)組設(shè)備磨損速率及劣化趨勢,為調(diào)整檢修周期提供可靠依據(jù);例如:我公司準(zhǔn)備從2003年底開始有關(guān)在確保機(jī)組安全情況下如何延長鍋爐小修間隔(一年壹次、延到一年半壹次)、縮短檢修時間、提高設(shè)備可用系數(shù)、減少維修費(fèi)用,合理編制我公司鍋爐設(shè)備大小修定期檢修計(jì)劃及公用設(shè)備輪修計(jì)劃,優(yōu)化電廠最佳檢修模型的科研項(xiàng)目的研究。
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