防止汽輪機低汽溫停機事故的措施
韶關(guān)發(fā)電廠兩臺2000MW鍋爐的滅火保護采用了美國FORNEY公司的AFS-1000系統(tǒng),自投運以來,在鍋爐出現(xiàn)危急情況時,通過切除主燃料的供給,對鍋爐起保護作用。但近年來,由于鍵盤、死機及光纖故障等系統(tǒng)問題的出現(xiàn),切除主燃料供給后,常導(dǎo)致汽輪機低汽溫停機。雖然這時可采取相應(yīng)的措施來防止汽溫急劇下降,延緩?fù)C時間,但是,滅火處理一旦超過25min,鍋爐如仍不能恢復(fù)點火及投運,主汽溫就會降到停機值(450℃),導(dǎo)致汽輪機低汽溫停機。因此,在確保機組安全的前提下,尋求一種防止汽輪機低汽溫停機的有效方法已迫在眉睫。
一、AFS-1000滅火保護系統(tǒng)的功能及現(xiàn)狀
1.系統(tǒng)的主要功能
鍋爐點火前及切除主燃料供給后爐膛的吹掃。8支油槍的投入和退出。油跳閘閥的打開和關(guān)閉。16臺給粉機的投入和退出。出現(xiàn)主燃料跳閘條件時,切除主燃料并作相關(guān)的操作。出現(xiàn)油燃料跳閘條件時,切除油燃料。出現(xiàn)煤燃料跳閘條件時,切除煤燃料。運行中鍋爐出現(xiàn)危險參數(shù)時,發(fā)出報警并作相應(yīng)的控制。
2.系統(tǒng)現(xiàn)狀
由于AFS-1000滅火保護系統(tǒng)現(xiàn)場的開關(guān)量信號較多,切除主燃料供給后,要使每個信號都能可靠地反饋至系統(tǒng)較難。在系統(tǒng)投運初期,由于反饋信號不可靠而引起停爐停機的事故較為頻繁。后來給部分信號加裝了模擬開關(guān)(或壓板),在確認(rèn)由于信號不能正常反饋時應(yīng)急使用,以盡快恢復(fù)機組的運行。
加裝了部分吹掃條件模擬開關(guān)(壓板)的有:油跳閘閥關(guān)閉信號,8支油槍油閥關(guān)閉信號,16臺給粉機停運信號,4臺排粉機停運信號,4臺排粉機入口擋板關(guān)閉信號,4臺磨煤機熱風(fēng)入口擋板關(guān)閉信號,鍋爐總風(fēng)量大于25%而小于40%信號。
加裝部分控制壓板的有:16臺給粉機加裝了控制壓板,4臺排粉機停運控制壓板。
二、防止系統(tǒng)故障的可行性及措施
1.可行性分析
切除主燃料供給后系統(tǒng)對油槍、給粉機、排粉機、排粉機入口風(fēng)門、磨煤機總風(fēng)門進行控制并閉鎖操作,防止切除主燃料供給后因系統(tǒng)故障而導(dǎo)致汽輪機低汽溫停機事故的發(fā)生,實質(zhì)上是在確保安全的前提下,解除上述受控設(shè)備的閉鎖條件,使其投入運行,以恢復(fù)鍋爐點火及運行的問題,解除上述受控設(shè)備的閉鎖條件可通過以下措施來實現(xiàn):①油槍的進退是由壓縮空氣來控制的,拉掉油層電源時,可由就地的二位五通先導(dǎo)閥手動推進。②拉掉油層電源時,油閥可以就地手動打開。③16臺給粉機加裝了控制壓板,投入壓板可旁路投入給粉機。④4臺排粉機加裝了停運控制壓板,退出壓板可啟動排粉機。⑤解除磨煤機總風(fēng)門和排粉機入口風(fēng)門關(guān)閉聯(lián)鎖接線可打開這些風(fēng)門。
鍋爐滅火系統(tǒng)退出運行期間,一旦出現(xiàn)鍋爐滅火,可通過切除給粉總電源以及停點火油泵的方法來切除主燃料供給,以防止?fàn)t膛可燃物爆燃。
2.技術(shù)措施
(1)解除受控設(shè)備閉鎖條件,恢復(fù)鍋爐點火及運行的技術(shù)措施系統(tǒng)退出后,必須解除受控設(shè)備的閉鎖條件才能恢復(fù)鍋爐點火。在手動點火前,還必須按運行規(guī)程要求,確保送引風(fēng)機運行,對爐膛吹掃3min以上,并經(jīng)確認(rèn)爐膛無可燃物后方可手動投油點火,根據(jù)技術(shù)可行性分析可得到如下具體的技術(shù)措施:
a.拉開主機柜內(nèi)A、B層油的VS-02、SBC-02卡板電源,以備油槍就地操作。
b.解除油閥關(guān)閉控制線。
c.要求運行人員手動打開油跳閘閥旁路門,確保油槍供油。
d.就地手動操作油槍的二位五通先導(dǎo)閥,推進8支油槍,并關(guān)閉其控制氣源。
e.就地手動打開8支槍的油閥(運行人員可用手動門來投退油槍)。
f.16臺給粉機旁路運行。
g.解除排粉機跳閘控制壓板,恢復(fù)排粉機啟動。
h.解除磨煤機總風(fēng)門聯(lián)鎖關(guān)閉線,恢復(fù)制粉系統(tǒng)的運行。
i.解除排粉機入口風(fēng)門聯(lián)鎖關(guān)閉線,恢復(fù)制粉系統(tǒng)的運行。
j.解除過熱器、再熱器減溫水電動門閉鎖,恢復(fù)其操作。
(2)恢復(fù)投入的技術(shù)措施
系統(tǒng)退出的目的除了防止汽輪機低汽溫停機事故發(fā)生以外,更重要的一點就是對系統(tǒng)的故障進行處理,處理后恢復(fù)系統(tǒng)的投入,如果不能實現(xiàn)這一點,系統(tǒng)退出就毫無意義?;謴?fù)投入,主要是借助系統(tǒng)加裝的模擬開關(guān)(壓板)來進行邏輯模擬,將油槍、給粉機、排粉機、排粉機入口風(fēng)門、磨煤機總風(fēng)門由旁路系統(tǒng)運行狀態(tài)逐步恢復(fù)到由系統(tǒng)控制狀態(tài)?;謴?fù)投入是技術(shù)難點,雖然受控設(shè)備處于旁路運行狀態(tài),但是系統(tǒng)在邏輯上仍然處于切除主燃料供給狀態(tài),處理不當(dāng),極有可能導(dǎo)致鍋爐滅火。經(jīng)過多次實踐,總結(jié)出恢復(fù)措施:
a.送回主機柜內(nèi)A、B層油的VS-02、SBC-02卡板電源。
b.控制臺上8個油閥模擬開關(guān)置于“模擬”位置,以滿足全部油閥已關(guān)閉吹掃條件。
c.投入16臺給粉機未運行信號旁路壓板,以滿足全部給粉機未運行吹掃條件。
d.投入4臺排粉機已停信號壓板,滿足全部排粉機已停吹掃條件。
e.除以上條件外,若還有其他吹掃條件不滿足,按常規(guī)方法滿足吹掃條件。
f.啟動膛吹掃,待3min吹掃時間完成后使主燃料切除繼電器復(fù)位。
g.由運行人員打開油跳閘閥,關(guān)閉油跳閘閥旁路門。
h.8支油槍逐對接回油閥關(guān)閉控制線,打開油槍控制氣源,恢復(fù)到由系統(tǒng)控制狀態(tài),并通過鍵盤進行啟、停運操作試驗,直至全部投運正常為止。
i.排粉機跳閘繼電器復(fù)位。
j.接回排粉機入口風(fēng)門及磨煤機總風(fēng)門聯(lián)鎖線。
k.退出16臺給粉機未運行信號旁路壓板。
l.控制臺上8個油閥已關(guān)閉模擬開關(guān)及其它模擬開關(guān)切至投入位置。
m.拆去吹掃過程中短接的有關(guān)短接線。
n.16臺給粉機由旁路運行狀態(tài)逐對恢復(fù)到由AFS-1000系統(tǒng)鍵盤控制。(8#爐須拉控制壓板,9#爐則須切換臺上開關(guān),然后逐對通過油>煤鍵盤投運)
o.恢復(fù)過熱器、再熱器減溫水電動門閉鎖功能。
采取上述措施加以處理,只要嚴(yán)格按照安全技術(shù)措施執(zhí)行,汽輪機低汽溫停機事故完全可以避免。