酸槽失火原因分析及對策
摘 要:某冷軋薄板廠連軋機組酸洗槽失火,主要原因有:軋輥包膠層脫落、糾偏裝置接近開關異常、煙霧抽排裝置抽排量不足,就此提出相應的整改措施。
關鍵詞:冷軋薄板 連軋機組 酸洗槽 失火 軋輥 包膠層
某冷軋廠連軋機組的酸槽,在位于酸洗槽出口段與漂洗槽入口段之間的擠干輥處發(fā)生一次嚴重火災事故。事故中,酸洗槽的橡膠襯、合成樹脂件和輔件、煙霧抽排裝置的FRP(玻璃纖維增強塑料)管道和合成樹脂件都受損,停產(chǎn)半個月。
一、失火原因分析
1.失火燃燒只能使橡膠熔化而非脫落,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)1號糾偏擠干輥下輥一側的包膠層完全脫落,并掉落在槽底,判定屬于失火前的機械性脫落。
2.膠層的厚度為25mm,包膠層完全脫落后,導致上輥傾斜(圖1),正常條件下,接近開關在“ON”位置,包膠層脫落后,接近開關已在“OFF”位置。
圖1
3.上輥不能正常壓靠鋼帶,鋼帶與輥之間的摩擦力降低。一段時間內發(fā)生過11次。接近開關關閉后,受軟件連鎖的作用,該區(qū)域設備停止工作。但是在連鎖發(fā)生時,操作工均須重新啟動。在重啟動的過程中,導致鋼帶和下輥產(chǎn)生摩擦發(fā)生打火現(xiàn)象。
4.失火的部位周邊均有冷卻噴淋水,橡膠和FRP等可燃物發(fā)生燃燒的概率很低,不能作為分析的重點。通常情況下,酸槽中的化學反應主要在氧化鐵和鹽酸之間發(fā)生:
FeO+2HCl→FeCl2+h2O
Fe203+6HC1→2FeC13+3H20
5.如果鋼帶停止運行,滯留在酸液中的時間過長,容易產(chǎn)生過酸洗,反應中將產(chǎn)生大量氫。即:
Fe+2HC1→FeCl2+H2↑
6.正常速度生產(chǎn)時,酸槽內氫產(chǎn)生量為:酸液中不添加抑制劑,F(xiàn)e離子還原值為(10mg/cm2 )/min,氫產(chǎn)生(0.36mg/cm2 )/min,酸槽總長120m,鋼帶寬度1.2m,總面積288m2,產(chǎn)氫量1036g/min。另外,排廢系統(tǒng)的流量為220m3 /min,空氣密度為1.2g/L,所以220m3/min的廢氣排量為2.75×105g/min,廢氣中濃度為0.37%。
酸液中添加抑制劑,F(xiàn)e離子還原值為((1.6mg/cm2 )/min,氫產(chǎn)生(0.06mg/cm2 )/min。酸槽總長、鋼帶寬度、總面積、排廢系統(tǒng)的流量和空氣密度均與不添加抑制劑時相同,則產(chǎn)氫量173g/min,廢氣排量為2.75×105g/min,于是廢氣中氫的濃度為0.07%。這種濃度不會被點燃引起失火。
7.槽內廢氣由4號酸槽和擠干輥處的煙霧抽排排出(圖2、圖3)。在失火之前,酸槽區(qū)域發(fā)生了多次停機,這樣容易造成過酸洗而產(chǎn)生過量氫氣。氫氣輕于空氣,槽蓋高于排廢管道,在高層位置容易產(chǎn)生聚集不易被抽出,槽體上部產(chǎn)生較高濃度的氫,帶鋼與下輥產(chǎn)生滑動打火的位置,同時也是氫濃度較高的區(qū)域,氫被點燃失火也就發(fā)生了。
圖3
二、整改措施
1.出現(xiàn)脫膠的膠輥設計使用壽命不得低于15天,實際新輥投入使用后的第13天,發(fā)生脫膠導致失火,所以,需要提高膠輥的質量。
2.失火前的節(jié)氣閥流量調節(jié)為220m3/min,實際煙霧抽排置最大排量為400m3/min,所以抽排量可以加大,節(jié)氣閥流量設定在350-400m3/min。
3.在4號酸槽的槽蓋上加工一些孔洞,通過煙霧抽排裝置產(chǎn)生的負壓、吸入外界空氣,沖淡并帶走槽體上方的氫氣。
4.提高膠輥位置檢測的可靠性,在膠輥兩側均安裝接近形狀并進行連鎖,便于操作維護人員確認膠輥位置狀況。
5.操作方面的預防措施。加強操作人員對設備不正常狀況的認識,如果擠干輥的接近開關“OFF”發(fā)生時,要核實以下事項:(1)通過檢查窗口觀察擠干輥的位置;(2)觀察擠干輥的轉動是否正常;(3)觀察上擠干輥提升液壓缸位置是否正常。如出現(xiàn)長時間停機(>10min)或反復停機,可使用提升裝置將鋼帶提升出酸洗液面。
通過實施上述各項措施,加大點檢巡視力度,加強操作檢修人員的培訓,提高了對設備的認知深度,消除了失火的根源。