談高壓液氨泵出口止回閥的泄漏與維修
摘 要:簡要介紹了尿素裝置高壓液氨泵出口止回閥的損壞情況,并提出了解決辦法。
關鍵詞:液氨止回閥泄漏
一、概述
高壓液氨泵P101A/B是尿素裝置的關鍵設備,是20世紀80年代從美國SUNDSTRAND公司引進的HMP-5112型高速離心泵,工作狀態(tài)為一開一備,出口設計壓力為27MPa,高速軸轉速為20445R/min;其出口止回閥為單瓣旋啟式高壓自密封止回閥,結構形式及基本參數(shù)如表1所示,主要作用為在P101A/B倒泵時自動關閉,防止高壓介質倒流而導致泵葉輪倒轉,起保護P101泵的作用。經(jīng)過十幾年的運行,兩臺閥嚴重內(nèi)漏,且P101A泵出口止回閥外漏,上述兩種故障如不及時解決,將嚴重影響尿素裝置的安全生產(chǎn),因此對其進行了解體檢修,因泵出口止回閥同時存在內(nèi)外漏,以下就以該閥為例進行介紹。
二、檢修時該閥存在的問題
(1)該閥因閥心長期處于工作狀態(tài),使閥心穿軸孔磨成橢圓,導致閥心下沉,如圖1所示,頻繁開啟把閥座密封面下方嚴重損壞,從而造成嚴重內(nèi)漏,如圖2所示。
(2)該閥因制造缺陷和介質腐蝕等原因,閥體外密封部分出現(xiàn)了裂痕,導致液氨三、檢修方案
由于該閥為焊接閥,受檢修時間的限制,不能離線修理。決定使用現(xiàn)場修復的方法進行修復。
修復針對外漏和內(nèi)漏兩個方面同時進行:
1.外漏修復方案
(1)用小型電磨機手工打磨閥體外密封面裂痕,同時進行表面著色探傷,直至裂紋缺陷全部消除。
(2)選用A402焊條(鉻26鎳21不銹鋼焊條),用加熱點焊法補焊閥體外密封面打磨處。
(3)用小型電磨機手工打磨焊接處,使其高度與閥體內(nèi)表面基本平齊。
(4)制作內(nèi)環(huán)式研磨環(huán),如圖4所示。
(5)用制作的研磨環(huán)手工對密封面進行研磨,磨后的內(nèi)徑:160.7mm。
(6)根據(jù)磨后的內(nèi)徑配作密封環(huán),如圖5所示。
2.內(nèi)漏修復方案
(1)用便攜式研磨機研磨閥座密封面(見圖2)。保證其在硬質合金存在的情況下恢復為圓形。
(2)在車床上用四卡定位找到原閥心穿軸孔中心,同時進行擴孔,如圖6所示。
(3)車制兩個環(huán)(1Gr18Ni9Ti)鑲在擴孔中。保證其在中心不變的情況下,能夠與穿軸合理配合,并點焊固定,如圖7所示。
(4)車制穿軸(1Gr13)。
(5)用硬質合金D547鉬焊條補焊閥頭,根據(jù)研磨后的閥座孔配修閥頭密封面。
(6)試配后用紅丹試驗,保證其密封性。
四、結束語
按照上述方案對高壓液氨泵P101出口止回閥進行檢修后,很好地解決了該閥泄漏問題,經(jīng)過一年多的運行,使用效果良好,此次檢修對同類型廠高壓止回閥及其它自密封閥有一定的借鑒作用。