單級(jí)雙吸離心泵的改造
摘 要:通過(guò)對(duì)4#循環(huán)系統(tǒng)水泵的軸封進(jìn)行改造,以及采用三元流型葉輪,提高了泵效率,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能增效的目的。
關(guān)鍵詞:離心泵 軸封 葉輪
一、軸封改造
山西三維集團(tuán)股份有限公司的循環(huán)系統(tǒng)水泵為水平中開(kāi)式單級(jí)雙吸離心泵(石家莊水泵廠制造),軸封由聚四氟填料、水封環(huán)、高壓水封管、填料壓蓋等構(gòu)成組合式密封。填料密封是一種接觸式密封,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低、更換方便,故在離心泵上應(yīng)用極廣。不足之處是密封性能差、功耗大、軸套或軸磨損大、使用壽命短、填料徑向壓緊力的分布與介質(zhì)壓力分布不一致,使填料未能全部充分發(fā)揮作用。另處由于發(fā)熱量大,密封填料需經(jīng)常潤(rùn)滑與冷卻,必然會(huì)有少量泄漏。隨著企業(yè)對(duì)環(huán)保、節(jié)能及現(xiàn)場(chǎng)面貌要求的提高,填料密封越來(lái)越不能滿足發(fā)展的需要,所以有必要對(duì)填料密封進(jìn)行改造。
根據(jù)公司吸水池水位高于泵的吸水口的具體情況,分析高壓水封是否必需并做如下試驗(yàn):(1)停泵,取下泵體一側(cè)吸水區(qū)上的排氣絲堵。(2)在排氣絲堵中心鉆孔,并將一醫(yī)用透明輸液膠管一端插入排氣絲堵孔內(nèi),用T39膠粘劑粘接且密封牢固,將粘接好的排氣絲堵重新安裝好。(3)啟泵運(yùn)行,膠管的另一端與大氣連通,將膠管向上拉直,觀察到膠管中水面與吸水池水面平齊,說(shuō)明吸水區(qū)為正壓。(4)停泵,將泵蓋兩側(cè)的水封管加裝閥門(圖1),啟泵運(yùn)行,并將水封管閥門逐漸關(guān)小同時(shí)觀察水泵填料漏水漸少,且泵的運(yùn)行狀態(tài)無(wú)異常,直至將水封管閥門徹底關(guān)閉。(5)正常運(yùn)行2個(gè)月后,將該臺(tái)泵解體大修,去掉水封環(huán)代之以聚四氟填料,微壓填料壓蓋,正確安裝完畢啟泵試運(yùn)行,觀察填料20min左右,調(diào)整填料壓蓋無(wú)異常即可投入運(yùn)行。
圖1
1998年對(duì)11臺(tái)12SH一9A,9臺(tái)1OSH一9,4臺(tái)6SH一9共22臺(tái)泵進(jìn)行了上述改造,正常運(yùn)行至今,無(wú)任何異常發(fā)生。通過(guò)改造,取得良好效果:(1)軸封處由封高壓水變?yōu)榉獾蛪核?,滴水由?guī)定允許的20一60滴/min降為0,有效降低維修工人調(diào)整填料漏水的強(qiáng)度。(2)填料壓蓋的壓緊力降低至可忽略不計(jì),從而填料與軸套的摩擦力大幅度降低,經(jīng)計(jì)算,電機(jī)功率由改造前的26.56kW降為0.28kV,一定程度上節(jié)約了能源(用單手可自如盤車)。(3)大大延長(zhǎng)了填料、軸套的使用壽命。
二、三元流型新葉輪的應(yīng)用
循環(huán)泵站共有四臺(tái)12SH一9A型泵,供有機(jī)換熱器用。泵流量為720m3 /h,揚(yáng)程49m,配套電機(jī)功率155kW。系統(tǒng)運(yùn)行要求四臺(tái)泵全部運(yùn)行并保持系統(tǒng)壓力為0.35一0. 40MPa為了節(jié)約電能,必須使泵的效率盡量提高。同時(shí)還必須使泵的高效率工作點(diǎn)盡量與泵的實(shí)際工況相接近。SH型離心泵均是20世紀(jì)60年代采用一元流體理論設(shè)計(jì)的,效率低。其次,由于實(shí)際管線、閥門等狀況的千差萬(wàn)別,泵站預(yù)先很難對(duì)泵所需要的揚(yáng)程進(jìn)行精確的計(jì)算,即使計(jì)算準(zhǔn)確也難以在市場(chǎng)上找到流量、揚(yáng)程相符的泵,只能采用相近似的泵。這就造成泵運(yùn)行中的耗能(每立方米水的耗電量)高。
針對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行的改造途徑是:不動(dòng)管路、泵體、電機(jī)等,依據(jù)實(shí)際運(yùn)行狀況,應(yīng)用三元流動(dòng)理論,重新設(shè)計(jì)水泵葉輪,確保泵的效率盡可能高,流量盡可能大,而電機(jī)一般不過(guò)載,實(shí)現(xiàn)節(jié)能增效的目的。由于僅更換葉輪,工作量小,實(shí)際上等于換裝了一臺(tái)新型大流量、高效率泵。葉片形狀為完全三元扭曲型,用計(jì)算機(jī)完成型線設(shè)計(jì)。
由于實(shí)際生產(chǎn)中四臺(tái)泵并入系統(tǒng)同時(shí)運(yùn)行,單臺(tái)泵只有壓力、電流而無(wú)流量顯示,在現(xiàn)有條件不能準(zhǔn)確測(cè)出單臺(tái)流量的狀況下,只能在保證電壓、系統(tǒng)壓力與改造前保持一致的前提下,對(duì)系統(tǒng)總電流、總流量進(jìn)行比較,見(jiàn)表1。
由表1數(shù)據(jù)可看出,系統(tǒng)壓力較前提高了,流量略有增大,耗電反而減少了。原因就在于泵采用了新葉輪。新葉輪的泵與原型泵有完全不同的特性,如圖2所示。圖中上部為泵的揚(yáng)程一流量特性;下部為泵的輸入功率一流量特性??煽吹皆诒脤?shí)際工作的揚(yáng)程H下,改型泵流量大于原型泵流量;由對(duì)應(yīng)流量可查得改型泵輸入功率小于原型泵輸入功率。
表1 改造前后性能比較
三、結(jié)論
1.填料改造后,每年材料費(fèi)由380元(聚四氟填料190元/kg)降為15元(密封圈5元/個(gè)),功率由26.84kW降為0.28kW,僅按11臺(tái)12SH一9A循環(huán)泵計(jì)算,全年可節(jié)約材料費(fèi)4015元,節(jié)省電耗190萬(wàn)kW•h。
2.改型后,泵每立方米水電耗平均下降了7.3%,按供水2.9×107m3/a計(jì)算,全年可節(jié)電約1.01×106kW•h。
3.改型后,泵流量平均增大了11.8%。
4.改型后,四臺(tái)電機(jī)總電流由950A下降至880A,電機(jī)安全系數(shù)大大增加,同時(shí)也提供了進(jìn)一步改造其他水泵葉輪、增大流量的潛力。
圖2