水泥回轉窯傳動大齒輪與彈簧板聯接螺栓松動處理
冀東水泥吉林公司有3臺Ф3.3×52.36m回轉窯,其中兩臺為60年代建成的立波爾窯,一臺為1984年建成投產的窯外分解窯。3臺窯中傳動大齒輪與筒體間通過12塊彈簧板聯接而成,傳動大齒輪(m=32外徑d=Ф4680mm,重量6.65t)與彈簧板聯接螺栓孔徑原設計為Ф55H7,但由于大齒輪、彈簧板制造誤差、安裝質量不良及窯體變形、彎曲等原因,且已長期運轉,導致聯接螺栓松動,螺栓孔徑磨損嚴重,呈不規(guī)則橢圓形狀,最大橢圓孔直徑達Ф58mm左右,造成回轉窯大齒輪運行中產生振動,齒輪嚙合不好,甚至導致窯掉磚事故發(fā)生。雖然經過現場多次處理,但效果都不理想,無法保證設備正常安全運轉。
2000年經公司研究決定,利用窯系統(tǒng)大修時機,現場設置鏜孔工具,把大齒輪與彈簧板聯接螺栓孔重新鏜制,并按孔徑實際尺寸,采用過盈配合,配置聯接螺栓,實施后經過一年多設備運行,效果良好。
現在把現場解決聯接螺栓松動處理辦法介紹如下:
一、鏜孔裝置、工具準備
1.在窯大齒輪旁邊設置鏜孔裝置。即電機、變速箱、開式傘齒輪副、萬向節(jié)及手動刀具進給裝置構成動力頭裝置。該動力頭裝置安裝在槽鋼支架平臺上,并且能夠上下及左右可通過調整絲杠移動、升降。水平方向通過手動刀具進給裝置調整移動。
2.刀具材質選用硬質合金鋼,自制刀桿Ф52×1000mm,材質45#鋼。
3.滑動軸瓦架及固定調整螺栓,軸瓦內孔徑Ф52(+0.015~+0.045)mm。
4.定位銷軸
二、施工方案
1.調整鏜孔動力頭裝置,使其輸出軸中心線與彈簧板聯接螺栓孔中心線盡量重合,誤差小于0.10mm。
2.拆卸大齒輪與彈簧板聯接螺栓,并清除螺栓孔周圍油污。
3.用定位銷軸把大齒輪與彈簧板固定聯接起來。再用電焊把大齒輪與彈簧板耳子間點焊在一起,(相對位置使兩者之間固定)。然后在銷軸上,兩側各安裝一套滑動軸瓦架,并用軸瓦架上4根均布M16螺栓頂絲調整位置,使軸瓦架與銷軸垂直。這時,再把頂絲固定在彈簧板耳子上(用電焊處理)。卸下頂絲上螺母,取下軸瓦及定位銷軸。
4.再次把軸瓦架安裝在螺栓頂絲上,并固定好位置。安裝刀桿、刀具,并通過萬向節(jié)與動力頭裝置聯接起來,調整動力頭裝置找正對刀位置。
5.開起動力頭裝置,通過手動刀具進給裝置實現水平軸向進給加工量。
6.每個孔通過粗加工、精加工,至少2次刀具水平進給加工,最后達到鏜孔技術要求為止。(孔徑大約達到Ф60(0~+0.02)mm,表面粗糙度Ra≤12.5mm。)
7.鏜孔后,取下瓦架及刀桿等,并移開動力頭裝置,現場實測鏜孔尺寸,并按過盈量+0.015~+0.035配制新聯接螺栓。
8.為實現加固作用,根據新配制螺栓直徑尺寸,采用過盈配合(過盈量+0.025~+0.045mm)配制兩件δ50×Фd×Ф120mm加固圈。首先把一件加固圈熱裝到新配制螺栓根部,然后連同螺栓一起用錘子打入大齒輪與彈簧板聯接孔內,再把另一側加固圈熱裝牢靠,并把緊聯接螺栓,最后把兩側加固圈焊到彈簧板耳子上,起定位加固作用。
9.重復以上工序,配制12塊彈簧板聯接螺栓,最后在窯體運轉8小時后,再次緊固12根聯接螺栓。
三、實施后效果評價
實施后,經過一年多的回轉窯運行,沒有出現彈簧板聯接螺栓松動及窯體大齒輪振動掉磚現象發(fā)生,減少了臨停維修量,降低了維修成本,大大地提高了設備運轉率,最高達到月平均98.58%,效果非常好。
每臺窯現場處理大齒輪與彈簧板聯接螺栓僅需6天時間,如果拆卸大齒輪與彈簧板去機加車間重新擴鉸孔,并重新找正、安裝,至少需要2周時間,可見現場處理比較經濟合算。不僅節(jié)省時間,而且大大降低了拆裝、運輸等費用。